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全液压模锻锤控制系统的设计和实现

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《冶金自动化》2008年S1
全液压模锻锤控制系统的设计和实现
董
波
(中国重型机械研究院信息与控制研究所,陕西西安710032)
摘要:介绍洛阳第一拖拉机厂的全液压模锻锤控制系统的目的、控制形式、控制原理,并提供了系统的主要硬件
结构和程序框图。
关键词:模锻锤;级联起动;PLc
次谐波对工厂电网的污染。
0概述
在传统的锻造汽车曲轴等工件的过程中,主
要依靠蒸气模锻锤锻造,这样不仅能耗大而且设
备的故障率很高。全液压模锻锤以液压作为动力
源,与以往的蒸气模锻锤相比具有以下优点:
1设备及功能
,全液压模锻锤由液压油缸、电磁阀、蓄能器、
液压冷却系统、锤头和模座组成,如图1所示。
软起动器
(1)高效全液压动力驱动技术使得液压锤
在极短的行程中获得巨大动能成为可能,因而使
锻锤的高频率连续锻造成为现实,大大提高了锻
锤的工作效率。
(2)节能该锤的传动效率极高,为蒸气模锻
锤的数倍。打击能量的精确控制能避免多于量的
打击,节能效果更为显著。
(3)高精度
由PLC程序输出控制打击以及
对打击能量的精确控制,可以大大提高加工质量
及模具使用寿命。
(4)低噪音锻锤的噪声是不可避免的,但可
降低。如果锻锤打击能量足够,不需要多次打击
金属温度计
图l全液压模锻锤装置示意图
1.1设备的组成
液压站五台功率为75 kw的主油泵电机(1
4
~5。),型号是Y280s4;额定电流139.7 A;一台功
即能使锻件成形,或者打击能量可以控制,给足锻
率为7.5 kW过滤油泵电机,平时为常开运行。电
件成形需要的打击能量,但不多给,情况就大不一
磁溢流阀:DC24 V,2个。霍尔元件:DC24 V,2个。
样。传统锻锤打击能量是不可调的,经常用足最
电接点双金属温度计:DC24 V,2个。油箱油位控
大能量,其实是不需要的。操作人员也习惯于多
制继电器:DC24 V,1个。回油滤油器堵塞发讯元
打几下,实际是多余的。而全液压模锻锤就可以
件:DC24 V,1个。报警元件(警灯、蜂鸣器)。
根据调节蓄能器的气缸压力调节打击能量。
1.2设备的工作原理
综上所述,全液压模锻锤既环保节能又大大
(1)1’~54液压泵的起动要求空载起动,即电
降低了设备的故障率,起到了节约生产成本和提
磁阀不通电。起动要求用一套软起动器级联起动
高工件质量的目的。
五台电机。每个电机起动后,两个电磁阀同时延
本次电气控制系统采用了三菱(Fx2n拼MR
时通电,开始向蓄能器上压,油泵打出的油进入蓄
型)PLC和施耐德A-rS 48软起动器,实现了级联
能器。蓄能器的油打满后,会带动蓄能器中装着
起动,降低了因直起电机时的大电流而产生的多
的一个小磁缸向上运动,碰到霍尔元件后发讯使
收稿日期:2007一lO.20;修改稿收到日期:2007—12.12
作者简介:董波f 1979.),男,陕西乾县人,助理工程师,主要从事冶金自动化方面的电气设计与调试。
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《冶金自动化》2008年s1
电磁阀断电,电磁溢流阀卸荷,主系统卸压,油泵
件间的连接,模拟控制,定位控制等特殊用途,是
进行空循环。当锤头动作,蓄能器内的压力油减
一套可以满足多样化广泛需要的PLC。
少,蓄能器中装着的小磁缸向下运动,碰到霍尔开
施耐德ATS 48软起动器的软起动和软停止
关设定的下限位置时,霍尔元件接通并发讯,电磁
单元是一种有6个晶闸管的控制器,它们用于功
阀通电,开始向蓄能器上压,油泵供压力油。
率范围在4 kw~1
200
kW范围内的三相鼠笼式异
(2)当液压系统油温超过40℃时,冷却系统
步电机的力矩控制、软起动和软停机。它提供带
开始起动;油温超过50℃时,起动蜂鸣器报警,并
有机器和电机保护功能的软起动和减速功能,同
在操作台上的状态组合灯上显示“温度高”进行报
时还具备与控制系统通信的功能。这些功能是设
警;油温超过60℃时,起动蜂鸣器报警,主油泵、
计用于离心机、泵、风扇、压缩机以及输送机等应
电机自动停机,但冷却系统继续冷却,并在操作台
用场合。施耐德ArllS 48高性能的算法对提高设
上的状态组合灯上显示“温度过高”进行报警。两
备的可用性、安全性和设置易用性起了显著作用。
台冷机组的电源控制设在电控柜内。给每台机组
2.2控制原理
单独设一开关,制冷系统的运行与停止由温度计
发讯控制。制冷机组带有远程温控装置。
(3)当液压系统油位超过下限时,油箱油位控
制继电器接通,输出一个信号,起动蜂鸣器报警,
主油泵,电机自动停机,并在操作台上的状态组合
灯上显示“液压油位低”进行报警;当液压系统油
位超过上限时,油箱油位控制继电器接通,输出一
个信号,在操作台上的状态组合灯上显示“液压油
位高”进行报警。
(4)液压系统还设置了回油滤油器堵塞发讯
元件,当过滤器中的滤芯由于杂物过多而堵塞的
时候,回油滤油器堵塞发讯元件会输出一个信号,
起动蜂鸣器报警,在操作台上的状态组合灯上显
示“回油滤油器堵塞”进行报警,提示维护人员更
换滤芯。
(5)系统设置运行、调压两种状态的转换开
关。运行状态为电磁阀自动通电和断电状态。调
压状态为电磁阀始终得电,方便调试时调整压力。
本系统采用l台软起动器(A1)级联起动5台
主泵,控制原理图如图2所示。
2.2.1
起动
当一Q1,一Q1l,一Q21,一Qnl全部合闸后,
PLc接收到运行信号时,会首先使一KMl,一KMll
吸合;延时2 s后PLc程序输出使继电器KA2吸
合,其辅助触点KA2一02闭合,使进入L13端子的
信号始终为1。PLC程序输出使继电器KAl先吸
合再失电,其辅助触点KAl一01先闭合再打开,使
进入RuN端子的信号为脉冲信号。此时软起动
器(A1)进入工作状态,使电机M1起动至额定转
速,软起动器(A1)的端子Rlc输出一个信号给
PI.c。PLc得到这个信号后吸合一KMl2,释放
一KMll。这样,通过软起动器(A1)起动一台电机
的过程结束。
2.2.2停机
停机在PLc中判断,具体如下:
(1)起动过程中,一KMl,一KMll吸合,软起
动器(A1)在工作状态时,遇到紧急情况,需要停
(6)在软起动器发生故障时,发出报警信号。
车,按下停机按钮时,PLC程序输出使继电器KA3
在紧急情况需要停止模锻锤运行的动作时,按下
先吸合再失电,继电器KA3的辅助触点一C3先打
操作台的急停按钮,会立刻切断整个控制回路电
开再闭合,使进入sTOP端子的信号为脉冲信号。
源,从而使所有设备失电停止,确保人身和设备的
此时软起动器A1进入自由停车状态,PLC程序输
安全。
出释放一KMl,一KMll,使电机M1惯性停车。
2
2.1
电气控制系统的组成和控制原理
系统组成
全液压模锻锤电气控制系统由三菱(Fx2n.
(2)起动结束,旁路运行时,一KMl2吸合
一KMll释放,电机Ml在旁路状态。遇到紧急情
况或需要停车,按下停机按钮时,PLC程序输出释
64MR型)PLC和一台施耐德ATS 48软起动器及
放一KMl,一KMl2,使电机Ml惯性停车。
旁路接触器组成。
3软件构成
FX2n型PLC的特点是小型化、高速度和高性
能,在Fx系列中属于最高档次,其输出为继电器
输出,负载能力较强。可以适用于在多个基本组
PLC控制流程图如图3所示。
4结束语
洛阳第一拖拉机厂的全液压模锻锤项目经生
.731.
《冶金自动化》2008年s1
电机l
电机2
电机n
图2级联控制原理
图3
产厂与设计单位的密切合作,于2005年5月初投
入生产,生产实践证明,该系统运转良好,满足工
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PLC流程图
艺要求,达到了设计要求。
[编辑:张胜]
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