《冶金自动化》2008年S1 全液压模锻锤控制系统的设计和实现 董 波 (中国重型机械研究院信息与控制研究所,陕西西安710032) 摘要:介绍洛阳第一拖拉机厂的全液压模锻锤控制系统的目的、控制形式、控制原理,并提供了系统的主要硬件 结构和程序框图。 关键词:模锻锤;级联起动;PLc 次谐波对工厂电网的污染。 0概述 在传统的锻造汽车曲轴等工件的过程中,主 要依靠蒸气模锻锤锻造,这样不仅能耗大而且设 备的故障率很高。全液压模锻锤以液压作为动力 源,与以往的蒸气模锻锤相比具有以下优点: 1设备及功能 ,全液压模锻锤由液压油缸、电磁阀、蓄能器、 液压冷却系统、锤头和模座组成,如图1所示。 软起动器 (1)高效全液压动力驱动技术使得液压锤 在极短的行程中获得巨大动能成为可能,因而使 锻锤的高频率连续锻造成为现实,大大提高了锻 锤的工作效率。 (2)节能该锤的传动效率极高,为蒸气模锻 锤的数倍。打击能量的精确控制能避免多于量的 打击,节能效果更为显著。 (3)高精度 由PLC程序输出控制打击以及 对打击能量的精确控制,可以大大提高加工质量 及模具使用寿命。 (4)低噪音锻锤的噪声是不可避免的,但可 降低。如果锻锤打击能量足够,不需要多次打击 金属温度计 图l全液压模锻锤装置示意图 1.1设备的组成 液压站五台功率为75 kw的主油泵电机(1 4 ~5。),型号是Y280s4;额定电流139.7 A;一台功 即能使锻件成形,或者打击能量可以控制,给足锻 率为7.5 kW过滤油泵电机,平时为常开运行。电 件成形需要的打击能量,但不多给,情况就大不一 磁溢流阀:DC24 V,2个。霍尔元件:DC24 V,2个。 样。传统锻锤打击能量是不可调的,经常用足最 电接点双金属温度计:DC24 V,2个。油箱油位控 大能量,其实是不需要的。操作人员也习惯于多 制继电器:DC24 V,1个。回油滤油器堵塞发讯元 打几下,实际是多余的。而全液压模锻锤就可以 件:DC24 V,1个。报警元件(警灯、蜂鸣器)。 根据调节蓄能器的气缸压力调节打击能量。 1.2设备的工作原理 综上所述,全液压模锻锤既环保节能又大大 (1)1’~54液压泵的起动要求空载起动,即电 降低了设备的故障率,起到了节约生产成本和提 磁阀不通电。起动要求用一套软起动器级联起动 高工件质量的目的。 五台电机。每个电机起动后,两个电磁阀同时延 本次电气控制系统采用了三菱(Fx2n拼MR 时通电,开始向蓄能器上压,油泵打出的油进入蓄 型)PLC和施耐德A-rS 48软起动器,实现了级联 能器。蓄能器的油打满后,会带动蓄能器中装着 起动,降低了因直起电机时的大电流而产生的多 的一个小磁缸向上运动,碰到霍尔元件后发讯使 收稿日期:2007一lO.20;修改稿收到日期:2007—12.12 作者简介:董波f 1979.),男,陕西乾县人,助理工程师,主要从事冶金自动化方面的电气设计与调试。 ·730· 《冶金自动化》2008年s1 电磁阀断电,电磁溢流阀卸荷,主系统卸压,油泵 件间的连接,模拟控制,定位控制等特殊用途,是 进行空循环。当锤头动作,蓄能器内的压力油减 一套可以满足多样化广泛需要的PLC。 少,蓄能器中装着的小磁缸向下运动,碰到霍尔开 施耐德ATS 48软起动器的软起动和软停止 关设定的下限位置时,霍尔元件接通并发讯,电磁 单元是一种有6个晶闸管的控制器,它们用于功 阀通电,开始向蓄能器上压,油泵供压力油。 率范围在4 kw~1 200 kW范围内的三相鼠笼式异 (2)当液压系统油温超过40℃时,冷却系统 步电机的力矩控制、软起动和软停机。它提供带 开始起动;油温超过50℃时,起动蜂鸣器报警,并 有机器和电机保护功能的软起动和减速功能,同 在操作台上的状态组合灯上显示“温度高”进行报 时还具备与控制系统通信的功能。这些功能是设 警;油温超过60℃时,起动蜂鸣器报警,主油泵、 计用于离心机、泵、风扇、压缩机以及输送机等应 电机自动停机,但冷却系统继续冷却,并在操作台 用场合。施耐德ArllS 48高性能的算法对提高设 上的状态组合灯上显示“温度过高”进行报警。两 备的可用性、安全性和设置易用性起了显著作用。 台冷机组的电源控制设在电控柜内。给每台机组 2.2控制原理 单独设一开关,制冷系统的运行与停止由温度计 发讯控制。制冷机组带有远程温控装置。 (3)当液压系统油位超过下限时,油箱油位控 制继电器接通,输出一个信号,起动蜂鸣器报警, 主油泵,电机自动停机,并在操作台上的状态组合 灯上显示“液压油位低”进行报警;当液压系统油 位超过上限时,油箱油位控制继电器接通,输出一 个信号,在操作台上的状态组合灯上显示“液压油 位高”进行报警。 (4)液压系统还设置了回油滤油器堵塞发讯 元件,当过滤器中的滤芯由于杂物过多而堵塞的 时候,回油滤油器堵塞发讯元件会输出一个信号, 起动蜂鸣器报警,在操作台上的状态组合灯上显 示“回油滤油器堵塞”进行报警,提示维护人员更 换滤芯。 (5)系统设置运行、调压两种状态的转换开 关。运行状态为电磁阀自动通电和断电状态。调 压状态为电磁阀始终得电,方便调试时调整压力。 本系统采用l台软起动器(A1)级联起动5台 主泵,控制原理图如图2所示。 2.2.1 起动 当一Q1,一Q1l,一Q21,一Qnl全部合闸后, PLc接收到运行信号时,会首先使一KMl,一KMll 吸合;延时2 s后PLc程序输出使继电器KA2吸 合,其辅助触点KA2一02闭合,使进入L13端子的 信号始终为1。PLC程序输出使继电器KAl先吸 合再失电,其辅助触点KAl一01先闭合再打开,使 进入RuN端子的信号为脉冲信号。此时软起动 器(A1)进入工作状态,使电机M1起动至额定转 速,软起动器(A1)的端子Rlc输出一个信号给 PI.c。PLc得到这个信号后吸合一KMl2,释放 一KMll。这样,通过软起动器(A1)起动一台电机 的过程结束。 2.2.2停机 停机在PLc中判断,具体如下: (1)起动过程中,一KMl,一KMll吸合,软起 动器(A1)在工作状态时,遇到紧急情况,需要停 (6)在软起动器发生故障时,发出报警信号。 车,按下停机按钮时,PLC程序输出使继电器KA3 在紧急情况需要停止模锻锤运行的动作时,按下 先吸合再失电,继电器KA3的辅助触点一C3先打 操作台的急停按钮,会立刻切断整个控制回路电 开再闭合,使进入sTOP端子的信号为脉冲信号。 源,从而使所有设备失电停止,确保人身和设备的 此时软起动器A1进入自由停车状态,PLC程序输 安全。 出释放一KMl,一KMll,使电机M1惯性停车。 2 2.1 电气控制系统的组成和控制原理 系统组成 全液压模锻锤电气控制系统由三菱(Fx2n. (2)起动结束,旁路运行时,一KMl2吸合 一KMll释放,电机Ml在旁路状态。遇到紧急情 况或需要停车,按下停机按钮时,PLC程序输出释 64MR型)PLC和一台施耐德ATS 48软起动器及 放一KMl,一KMl2,使电机Ml惯性停车。 旁路接触器组成。 3软件构成 FX2n型PLC的特点是小型化、高速度和高性 能,在Fx系列中属于最高档次,其输出为继电器 输出,负载能力较强。可以适用于在多个基本组 PLC控制流程图如图3所示。 4结束语 洛阳第一拖拉机厂的全液压模锻锤项目经生 .731. 《冶金自动化》2008年s1 电机l 电机2 电机n 图2级联控制原理 图3 产厂与设计单位的密切合作,于2005年5月初投 入生产,生产实践证明,该系统运转良好,满足工 ·732· PLC流程图 艺要求,达到了设计要求。 [编辑:张胜]