III. Desarrollo de las actividades realizadas. En el presente capítulo veremos las actividades que se desarrollaron durante el tiempo de estadía en la empresa Elektrokontak Planta Piedras Negras con el proyecto “Creación de Célula de Manufactura de Corte de Poliducto en Stand Alone”. Con un fin de solucionar la problemática que se detectó. Ahora, se presenta el cronograma de actividades con la secuencia de desarrollo preliminar, real y la duración de cada actividad 3.1 Cronograma de actividades Actividades en preliminares Actividades reales Figura 3.1 Cronograma de actividades Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 1 3.2 Primer escenario 3.2.1 Descripción del primer problema El proceso de producción más corrido en la línea de Stand Alone durante los dos turnos, es el del número de parte 2702 (arnés), dicho proceso no se encontraba controlado. La programación de la línea en el área de Stand Alone no era la correcta, el programador no estaba al tanto de la programación que necesitaba el materialista para abastecer dicha línea con los poliductos más usados. Figura 3.2 Diagnóstico manual de los poliductos más usados en el área de Stand Alone Figura 3.2 Diagnostico manual de los poliductos mas usados en el afea de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 2 Figura 3.3 Diagnóstico manual de los poliductos más usados en el área de Stand Alone Figura 3.4 Diagnóstico manual de los poliductos más usados en el área de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 3 Figura 3.5 Diagnóstico manual de los poliductos más usados en el área de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 4 Figura 3.6 Gráfica de poliductos más usados en Stand Alone A continuación, se muestran los tiempos de corte de poliducto por pieza más usados en el área de Stand Alone que consume el operario ubicado en el área de corte. Tiempo del poliducto Poliducto de textura blanda 95850021 11.1 seg Poliducto de textura dura 95850020 22.81 seg Poliducto de textura blanda 95850022 11.52 seg Poliducto de textura blanda 95850023 11.52 seg Poliducto de textura dura (525 y 523) 95850018 13.58 seg Figura 3.7 Tiempos de corte de poliducto más usados registrados en el área de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 5 Es importante mencionar que el operario se dirige por material, ya que no hay materialista en el área. Los tiempos mencionados incluyen traslado y el acomodo del material en los contenedores viejos. Figura 3.8 Línea de producción detenida por falta de poliducto 3.2.2 Implementación de la primer mejora Con trabajo, se desarrolló la elaboración de una orden de trabajo de producción, así como también se elaboró un estudio de tiempos y movimientos. El fin de todo esto, es de analizar la manera de producir más en el área de Stand Alone y así incrementar la eficiencia del equipo y del personal. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 6 Numero de orden de trabajo 777 Mes de exedición: MARZO Dirigido a: Stand Alone Demanda: 800 piezas diarias Folio 07 Descricion Cumplir con la producción solicitada respecto a la demanda del Cumplir con la produccion solicitada resecto a la demanda del cliente cliente. Aprobado Figura 3.9 Orden de trabajo de producción. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 7 CUELLO DE BOTELLA O P E R A D O R E S Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 0,66 0,80 0,88 0,79 0,91 0,93 1,13 1,05 0,69 1,10 0,894 0,95 0,84 0,80 0,94 1,11 1,21 0,75 0,89 1,06 1,15 0,970 0,70 0,68 0,75 0,77 1,19 1,12 0,77 1,19 1,13 1,20 0,949 0,89 0,99 0,74 0,98 0,97 1,16 5,68 0,94 0,67 0,88 1,390 1,12 1,09 1,60 0,79 0,88 0,94 0,69 0,79 0,88 0,76 1,16 0,94 0,87 0,870 1,000 2 0,91 0,93 0,78 0,79 0,88 0,77 1,16 0,75 1,20 0,76 0,893 1,026938 5 0,88 0,88 0,77 0,94 0,69 0,79 0,88 1,20 0,79 0,88 0,870 1,0003723 5 1,27 0,98 1,74 1,00 1,10 1,20 1,21 1,18 1,01 0,88 1,157 1,330285 5 53,79 860,6 0 54,98 879,6 4 37,54 600,5 6 59,98 959,7 4 58,43 59,98 45,10 934,82 959,64 721,65 PROMEDIO TOLERANCIA S (15%) 1,03 PIEZAS POR 8 HRS 58,39 PIEZAS POR 16 HRS 934,28 Figura 3.10 Estudio de tiempos y movimientos en la línea de Stand Alone Las observaciones del estudio de tiempos fueron las siguientes: • Respecto a la tabla podemos ver que en un cierto momento el operador 2 se salía del tiempo estándar. Lo que hicimos, fue pasar una operación del operador 2 al operador 3, ya que le quedaba un poco de tiempo. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 8 • Durante el proceso, el operador 4 nos arrojaba un tiempo muy elevado, esto fue por motivo de que el tablero presento una anomalía. El mecánico demoró en reparar el tablero. • El operador 8 es el cuello de botella ya que es el que comienza la operación y no tiene poliducto para comenzar el proceso de la pieza. Con esto se logró detectar que había que eliminar los estándares de tiempo mal establecidos, como lo eran: • Costos altos • Disentimiento del personal • Fallas en toda el área Numero de parte: POLIDUCTOS MAS USADOS 95850021 95850018 95850020 95850022 95850023 PROMEDIO TOLERANCIAS (15%) PIEZAS POR 8 HRS PIEZAS POR 16 HRS 2702 OPERADOR 1 0,19 0,38 0,19 0,19 0,23 0,24 0,27 16,22 259,44 OPERADOR 2 0,20 0,34 0,19 0,44 0,24 0,28 0,32 19,46 311,33 Unidad min min min min min min Figura 3.11 Estudio de tiempos de operarios de corte del área de Stand Alone 3.3 Segundo escenario 3.3.1 Descripción del segundo problema Durante la estancia en la Planta nos dimos cuenta que en el área de Stand Alone la gente desconoce los tiempos de corte de poliducto, y posteriormente nos percatamos de que el personal no esta en las capacidades adecuadas para Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 9 cumplir con la productividad que la empresa requiere. Era inevitable ver como se presentaba el mismo problema día con día, para la emresa era demasiado importante la buena producción del área de Stand Alone. Es una de las áreas con mayor exigencia de productividad, el número de parte que ahí produce son muy demandados en el exterior del país. En la siguiente imagen (figura 3.12) podemos observar el gran problema que había respecto a los operadores de corte, pero también en los operadores de la línea. Ninguno podía darse cuenta que no era correcto el abastecimiento de poliducto para la línea de producción. Figura 3.12 Línea de Stand Alone detenida por falta de material (poliducto). Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 10 A continuación, la figura 3.13 muestra como los contenedores de poliducto se quedaban vacíos y nadie hacia nada por sacar la producción, esperaban a que llegara el supervisor o la ingeniera solamente para quejarse de la situación. Figura 3.13 Contenedores de poliducto vacíos. Figura 3.14 Paro total en la línea de Stand Alone por falta de Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 11 3.3.2 Implementación de la segunda mejora A causa de los estudios y análisis se optó por implementar un curso de capacitación para los operadores en el área de Stand Alone. Con el fin de dejar en claro cuál era el trabajo correcto que los operarios debían realizar. Para esto, nos aseguramos al %100 cuales eran los verdaderos problemas. Respecto a la imagen podemos ver las fallas que se presentaron en el área de corte de poliducto. Todo lo que se verá a continuación, se les hizo saber a cada operador del área de Stand Alone y a todos los operarios del área de Corte. Figura 3.15 Diagrama de Ishikawa con las respectivas fallas en área de corte Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 12 Figura 3.16 Gráfico de Pareto de fallas en el poliducto (área de corte). Para la implementación del curso de capacitación en Elektrokontak Planta Piedras Negras entendemos la importancia de brindarla de una manera adecuada, para que así los empleados en el área de Stand Alone pudieran recibirla de la mejor manera. Como dato, las empresas que invierten en la capacitación de sus empleados disfrutan de un margen de beneficio superior en un 24 % en comparación de las empresas que no lo hacen. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 13 3.3.2.1 Programa de capacitación impartido al personal del área de Stand Alone 3.3.2.1.1 Identificación de las necesidades en el área de Stand Alone Primeramente, se le impartió una plática de introducción sobre la importancia de obtener la producción diaria, semanal, mensual o anual. Tocamos puntos importantes con los términos de productividad, competitividad, eficiencia y eficacia. Les dejamos en claro la misión y el objetivo que el área de corte en Stand Alone debía desarrollar. En la capacitación, al momento de llegar a el problema inicial que nos enfrentábamos, decidimos darles a conocer los tiempos promedios de corte de poliducto que ellos tenían en los poliductos más usados en el área de Stand Alone. Figura 3.17 Tiempos de registro de los operarios en el área de corte (Stand Alone). Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 14 Al realizar el estudio de tiempos de los operarios de corte de Stand Alone, nos percatamos que los datos arrojados por medio de los estudios de tiempos reflejados en las Figuras 3.11 y 3.17 no eran congruentes con los datos de las visuales que se manejaban en el área de corte (Figura 3.7). La información fue mal actualizada y corregimos el error haciéndolo saber a cada uno de los perjudicados por medio de la capacitación. 3.3.2.1.2 Definición de los objetivos. Figura 3.18 Tareas, habilidades y conocimientos mejorados. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 15 Respecto a la tarea mejorada de modificación de espacio al 100%, a continuación, tenemos los resultados. Figura 3.19 Layout original de la empresa Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 16 poner visuales para los operadores realizar un layout viejo y actual Figura 3.20 Layout actualizado Se mejoro el aprendizaje al compartirles estas herramientas visuales a los trabajadores del antes y el después del layout mejorado. Se dieron cuenta de que no era necesario perder tiempo trasladando las cajas que contenían los carretes de poliducto y concluyeron que con las modificaciones nuevas se les facilitaría mas el trabajo. No había necesidad de sacar los carretes de poliducto de la caja protectora para poder hacer los cortes necesarios. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 17 3.3.2.1.3. ¿A quien va dirigido el programa de capacitación? Este programa de capacitación fue dirigido a todos los operarios del área de corte, a todos los operadores de la línea de Stand Alone, y finalmente, también fue dirigido a supervisores e ingenieros de planta pertenecientes al área de Stand Alone. 3.3.2.1.4 Selección del programa de capacitación Tomamos la decisión de basarnos en un programa de capacitación fomentado en la práctica. Después de lo impartido, simulamos en tiempo real las mejoras establecidas en cuanto al layout mejorado. 3.3.2.1.5 Comunicado del programa de capacitación Finalmente, se les comunico a los ingenieros masters de la planta para que estuvieran al tanto de las nuevas mejoras que debían ser implementadas. Para finalizar esta parte del trabajo, proporcionamos al personal de corte y al personal de la línea de Stand Alone las visuales necesarias para un mejor desempeño laboral. Figura 3.21 Implementación de visual en el área de corte de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 18 Figura 3.22 Formato de visuales para los operarios del área de corte de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 19 Figura 3.23 Elaboración de fabrica visual para operadores de la línea de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 20 Figura 3.24 Elaboración de fabrica visual para operadores de la línea de Stand Alone Figura 3.25 Elaboración de fabrica visual para operadores de la línea de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 21 3.4 Tercer escenario 3.4.1 Descripción del tercer problema En la línea de producción de Stand Alone la falta de ergonomía presentaba grandes complicaciones para una mejor productividad. El tiempo que se desperdiciaba era demasiado, se consumía mucho tiempo en llenarse los contenedores de poliducto a tal grado que llegaban a quedarse vacíos. Figura 3.26 Contenedores de poliducto vacíos por falta de material Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 22 Figura 3.27 Contenedores de poliducto vacíos por falta de material Contenedores demasiado alejados de los tableros de producción. Área de tableros de producción. Figura 3.28 Localización de los contenedores de poliducto Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 23 3.4.2 Implementación de la tercer mejora Inicialmente se colocaron los contenedores de poliducto en la línea de Stand Alone a una mejor posición, con esto se mejoro el tiempo de procesos del número de parte 2702 evitando así el tiempo ocioso en dicha línea. Figura 3.29 Localización de los nuevos contenedores de poliducto Esto les facilito el trabajo a los operarios, además mejoro tiempos, pero, el beneficio más importante se lo llevaron los operadores. Gracias a esta implementación lograron estar un poco más relajados y ayudo a optimizar el desarrollo personal de cada operador. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 24 En el área de corte de Stand Alone la ergonomía fue grandemente aplicada. El mejoramiento en la ganancia de espacios y restablecimiento de layout arrojo beneficios favorables. Los operadores no se esforzaban de más y tenían más energías para cumplir las metas y objetivos establecidos por la empresa. 3.5 Cuarto escenario 3.5.1 Descripción del cuarto problema Los tiempos perdidos durante el proceso de la línea de Stand Alone (número de parte 2702) se incrementaron por las causas mencionadas anteriormente. Figura 3.30 Tiempos de los operarios del área de corte en Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 25 Tiempo Perdido FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIA PRIMA FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL Tipo de Día 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Numero de Operador Día 196 719 94 196 9604 196 196 94 94 196 9502 9604 196 196 94 94 372 124 196 9604 94 252 94 124 252 252 94 196 252 9604 94 124 252 9604 04/02/2020 04/02/2020 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020 05/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 14/02/2020 14/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020 19/02/2020 19/02/2020 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020 24/02/2020 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 Minutos 69,00 130,00 100,00 251,00 194,00 231,00 264,00 170,00 256,00 213,00 310,00 320,00 221,00 401,00 374,00 185,00 120,00 103,00 150,00 238,00 110,00 362,00 440,00 370,00 408,00 170,00 255,00 333,00 315,00 300,00 217,00 290,00 180,00 170,00 Figura 3.31 Registro de los tiempos perdidos en la línea de Stand Alone (mes de marzo). Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 26 wk7 FECHA OPERADOR TIEMPO PERDIDO 10/02/2020 94 256,00 13/02/2020 94 185,00 14/02/2020 94 374,00 10/02/2020 196 213,00 11/02/2020 196 221,00 14/02/2020 196 401,00 14/02/2020 372 120,00 10/02/2020 9502 310,00 10/02/2020 9604 320,00 Figura 3.32 Tablas de registro de los tiempos perdidos en la línea de Stand Alone (mes de marzo semana 10). wk8 FECHA OPERADOR TIEMPO PERDIDO 19/02/2020 94 110,00 21/02/2020 94 440,00 17/02/2020 124 103,00 21/02/2020 124 370,00 17/02/2020 196 150,00 19/02/2020 252 362,00 21/02/2020 252 408,00 17/02/2020 9604 238,00 Figura 3.33 Tablas de registro de los tiempos perdidos en la línea de Stand Alone (mes de marzo semana 11). Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 27 3.5.2 Implementación de la cuarta mejora Con la implementación de las mejoras ergonómicas los tiempos de corte se mejoraron de una manera bastante favorable. Se redujeron considerablemente los tiempos de paros en producción por falta del material (poliducto) como a continuación se muestra. DEMANDA DEL CLIENTE STAND ALONE POR NUMERO DE PARTE HRS AL DIA MINUTOS AL DIA TAKT TIME PROMEDIO 800 8 480 0,6 NUMERO DE PARTE 2702 POLIDUCTOS MAS USADOS 95850021 95850018 95850020 95850022 95850023 PROMEDIO TOLERANCIAS (15%) PIEZAS POR 8 HRS PIEZAS POR 16 HRS OPERADOR 1 0,19 0,38 0,19 0,19 0,23 0,24 0,27 16,22 259,44 OPERADOR 2 0,20 0,34 0,19 0,44 0,24 0,28 0,32 19,46 311,33 Unidad min min min min min min OPERADOR 2 0,20 0,34 0,19 0,44 0,24 0,28 0,32 19,46 311,33 Unidad min min min min min min NUMERO DE PARTE 2702 POLIDUCTOS MAS USADOS 95850021 95850018 95850020 95850022 95850023 PROMEDIO (10 %) TOLERANCIAS (15%) PIEZAS POR 8 HRS PIEZAS POR 16 HRS OPERADOR 1 0,40 0,38 0,51 0,40 0,37 0,41 0,45 27,19 435,07 Figura 3.34 Comparación de los datos antiguos con los mejorados a favor de las mejoras ergonómicas Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 28 Tiempo Perdido Tipo de Día FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIA PRIMA FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL FALTA DE MATERIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Numero de Operador 196 719 94 196 9604 196 196 94 94 196 9502 9604 196 196 94 94 372 124 196 9604 94 252 94 124 252 252 94 196 252 9604 94 124 252 9604 Día Minutos 01/05/2020 01/05/2020 02/05/2020 03/05/2020 03/05/2020 04/05/2020 04/05/2020 05/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 06/05/2020 04/05/2020 04/05/2020 07/05/2020 08/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 69,00 130,00 99,00 148,00 194,00 231,00 125,00 170,00 256,00 213,00 255,70 320,00 221,00 322,00 222,00 185,00 120,00 103,00 150,00 238,00 110,00 362,00 440,00 370,00 258,00 170,00 255,00 333,00 315,00 300,00 217,00 218,00 180,00 170,00 Figura 3.35 Tiempos de la línea de producción mejorados gracias a las mejoras ergonómicas Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 29 wk7 OPERADOR TIEMPO PERDIDO FECHA 02/05/2020 02/05/2020 02/05/2020 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 94 94 94 196 196 196 372 9502 9604 223,00 185,00 374,00 213,00 221,00 321,00 120,00 310,00 320,00 wk8 FECHA OPERADOR TIEMPO PERDIDO 07/05/2020 94 110,00 07/05/2020 94 188,00 08/05/2020 124 103,00 08/05/2020 124 278,00 08/05/2020 196 150,00 08/05/2020 252 362,00 08/05/2020 252 231,00 08/05/2020 9604 238,00 Figura 3.36 Tiempos de la línea de producción mejorados gracias a las mejoras ergonómicas (semanas 19 y 20) Los resultados anteriores se dieron gracias a la implementación de las mejoras ergonómicas en el área de corte y en la línea de producción (Stand Alone). Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 30 IV. Resultados de la mejora 4.1 Justificación del capítulo En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del proyecto “Creación de Célula de Manufactura de Corte de Poliducto en Stand Alone” durante la estanca en Elektrokontak planta Piedras Negras. El objetivo por el cual desarrollamos este proyecto fue por la cantidad de tiempos improductivos y la falta de productividad em el área de Stand Alone. 4.2 Resultados del primer escenario Gracias al esfuerzo y al trabajo en equipo logramos reducir los tiempos muertos y controlar los tiempos de proceso. Evitamos los paros de línea por falta de material que en este caso es el poliducto. La producción fue nivelada y resuelto el problema respecto a los malos tiempos en el área de Stand Alone. Mediante la orden de trabajo se les informo a todos lo involucrados y conseguimos jalar la producción en un mismo espíritu, se fomentó el trabajo en equipo. Figura 4.1 Orden de trabajo implementada en el área de Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 31 Con la ayuda de los estudios de tiempos analizamos a fondo los tiempos ociosos de cada área y así logramos mejorar a un 100 % la productividad, reducimos costos altos, eliminamos el disentimiento del personal y acabaos con las fallas en toda el área. O P E R A D O R E S PROMEDIO TOLERANCIAS (15%) PIEZAS POR 8 HRS PIEZAS POR 16 HRS Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 0,66 0,80 0,88 0,79 0,91 0,93 1,13 1,05 0,69 1,10 0,894 0,98 61,05 976,75 0,95 0,84 0,80 0,94 1,11 1,21 0,75 0,89 1,06 1,15 0,970 1,12 53,79 860,60 0,70 0,68 0,75 0,77 1,19 1,12 0,77 1,19 1,13 1,20 0,949 1,09 54,98 879,64 0,89 0,99 0,74 0,98 0,97 1,16 0,88 0,94 0,67 0,88 0,910 1,05 57,33 917,34 0,79 0,88 0,94 0,69 0,79 0,88 0,76 1,16 0,94 0,87 0,870 1,00027 59,98 959,74 0,91 0,93 0,78 0,79 0,88 0,77 1,16 0,75 1,20 0,76 0,893 1,0269385 58,43 934,82 0,88 0,88 0,77 0,94 0,69 0,79 0,88 1,20 0,79 0,88 0,870 1,00037235 59,98 959,64 1,06 0,98 1,21 1,00 1,10 1,07 0,78 0,69 1,01 0,88 0,978 1,1245505 53,35 853,67 Figura 4.2 Estudio de tiempos de los operadores en la línea de producción de Stand Alone El operador 8 que era el cuello de botella, era quien comenzaba la operación y en efecto, no tenía poliducto para comenzar el proceso de la pieza. Al reducir los tiempos de corte de los operarios, el programador de la línea de Stand Alone logro abastecer de una manera óptima el oleiducto necesario. TIEMPO DISPONIBLE 960 min TIEMPO CONSUMIDO ANTES DE LAS MEJORAS 1137,00 min TIEMPO MEJORADO 734,22 min LA PRODUCTIVIDAD SE MEJORO UN 64% FAVORABLE Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 32 Figura 4.3 Histograma de los tiempos mejorados Esta comparación de los tiempos, engloba las mejoras de tiempo en la línea de Stand Alone y las mejoras de tiempo en el área de corte. 4.3 Resultados del segundo escenario La mejora que se obtuvo frente al segundo escenario se enfocó en la capacitación total para los operadores del área de Stand Alone. Figura 4.4 Histograma de los tiempos mejorados durante la capacitación en Stand Alone Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 33 La mejora se logró gracias a la modificación de layout evitando los tiempos de corte de poliducto. La reorganización de la mesa y los contenedores de poliducto fueron calve ara este logro. POLIDUCTOS DEFECTUOSOS DURANTE EL TURNO NUMERO DE PARTE FRECUENCIA % ACUMULADO 95850021 495 34,86% 495 95850020 321 22,61% 816 95850018 241 16,97% 1057 95850023 188 13,24% 1245 95850022 175 12,32% 1420 TOTAL 1420 100,00% % ACUMULADA 34,86% 57,46% 74,44% 87,68% 100,00% 4.4 Resultados del tercer escenario Figura 4.5 Gráfico de Pareto de fallas en el poliducto (área de corte) Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 34 4.4 Resultados del tercer escenario Al colocar los contenedores de poliducto en la línea de Stand Alone en una mejor posición y al aprovechar al 100% todos los espacios se mejoró el área y así miso se mejoró el ambiente de trabajo. Figura 4.6 comparación del layout antiguo y el actual Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 35 4.5 Resultados del cuarto escenario La creación y la implementación de los nuevos estándares de tiempos de proceso y los estándares ergonómicos en el área de Stand Alone aumentaron la productividad a un 100 %. OPERADOR 1 OPERADOR 2 Figura 4.7 Histograma de los tiempos de corte de los dos operadores Figura 4.8 Muestra de la semana 19 en la línea de producción Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 36 Figura 4.9 Muestra de la semana 20 en la línea de producción Los tiempos de las semanas 19 y 20 mejoraron y gracias a esto decidimos incentivar a los todos operarios de Stan Alone que hicieron posible mejorar la productividad a un 100%. Para el apoyo y el desarrollo del proyecto, nos apoyamos en un sistema de indicadores con la herramienta Excel, ahí pudimos englobar datos y obtener los resultados ya proporcionados. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 37 Figura 4.10 Ejemplo de la herramienta utilizada para la elaboración de los indicadores. Manuel Alejandro Rodriguez Enriquez 38