OIL REFINERY INSTRUMENT PROCESS CONTROL Trabajo de Instrumentación Refinería de Petróleo - Planta de Coque Corrección de inestabilidades en el control de nivel de un domo acumulador de vapor Copyright: Ing. Luis Alfredo Presso Permitida la libre circulación con fines didácticos y pedagógicos. Indice • Prólogo • Objetivo. • Presentación del domo acumulador de vapor y separador de condensado. • Descripción del antiguo lazo de control. • Causas de las dificultades en el control de nivel. - Falso nivel. - Reset Windup. - Falso nivel más reset windup en el acumulador de vapor. • Modelización del sistema. - Cálculo de valores numéricos para Resistencias y Capacitancias Equivalentes (R y C). - Consideraciones respecto del signo de R y C . - Análisis mediante el método del lugar de raíces. • Solución propuesta. • Implementación de la solución con un Controlador Programable - Bloque de Entradas - Bloque de Cálculos - Bloque de Compensación dinámica - Bloque de Control • Implementación de la solución - Compensación dinámica en la estabilidad del sistema • Itemizado para la Evaluación de costos. 1 Prólogo A continuación les presento un trabajo que realicé para una Refinería de Petróleo, el cual solucionó inestabilidades estructurales de un sistema de control de nivel en un domo recuperador de calor del horno de la planta de Coque. El lector podrá disponer libremente de este documento para utilizarlo con fines didácticos y pedagógicos sin realizarme previa consulta. Si este documento le resultase de utilidad, o si desease ampliar algunos de los temas tratados, le agradecería que me enviara un email con sus comentarios, aportes o inquietudes a luispresso@gmail.com. Muchas gracias. Saludos cordiales. Ing. Luis A. Presso Neuquén - Patagonia Argentina luispresso@gmail.com Objetivo El objetivo de este trabajo es ofrecer una solución eficaz a un inconveniente de inestabilidad en el control de nivel de condensado en un domo acumulador de vapor. Dicho domo forma parte del circuito de inyección y generación de vapor en alta presión que recorre la Refinería de Petróleo, y cumple con la misión de recuperar una parte del calor de los gases exhaustos del horno de Coque. La temperatura de salida de los gases es de aproximadamente 400 °C y las presiones en juego en el sistema mayores a 400 psi, por lo tanto se requiere de un sistema controlado por medio de un lazo seguro y estable. En las condiciones iniciales, con el lazo de control inestable, el nivel de condensado del domo oscilaba con amplitudes tales que frecuentemente se alcanzaba la cota de máximo nivel, disparando las alarmas. En determinadas circunstancias, bajo supervisión manual, se lograba un equilibrio inestable. A continuación se describe el antiguo lazo de control, se analizan las causas que ocasionaban las dificultades para controlar el nivel del domo, se hace una modelización del sistema bajo control, y se explican los fundamentos teórico-prácticos que conducen a la solución definitiva del inconveniente planteado. Finalmente se implementa una solución por medio de un Controlador Programable. Presentación del domo acumulador de vapor y separador de condensado El acumulador de vapor y separador de condensado (domo D-200) forma parte de un circuito de agua y vapor, que tiene la función de recuperar una parte del calor de los gases de salida del horno que calienta el producto que ingresa en la planta de coque. 2 El proceso comienza cuando ingresa el agua previamente precalentada por un serpentín ubicado en la zona de convección del horno. Si el sistema ya se encuentra en régimen de trabajo, entonces hay cierto nivel de líquido en el fondo del domo, que por termosifón provocado por un segundo serpentín, genera vapor saturado que ingresa al D-200 en un nivel libre de líquido. Luego el vapor saturado impulsado por la presión interna, fluye hacia un tercer serpentín que lo transforma en vapor sobrecalentado, previo haber pasado por una doble malla, donde quedan las gotas de líquido suspendidas en el vapor. Algunas de las características destacables del acumulador y del sistema son: • Generación de 2.500 Kg / hora de vapor a alta presión ( 425 psi). • Diámetro interior del acumulador Domo : 86,3 cm. • Alto del acumulador Domo: 360 cm. • Altura a la base del acumulador respecto del suelo : 16 m. • Serpentín sobrecalentador: Número de tubos : Temperatura de entrada de los gases : Temperatura de salida de los gases : Temperatura de entrada del vapor saturado: Temperatura de salida del vapor sobrecalentado. : • Serpentín generador: Número de tubos : Temperatura de entrada de los gases : Temperatura de salida de los gases : Temperatura de entrada del líquido : Temperatura de salida del vapor saturado. : • Serpentín precalentador o economizador: Número de tubos : Temperatura de entrada de los gases : Temperatura de salida de los gases : Temperatura de entrada del líquido : Temperatura de salida del líquido. : 2 393 °C 377 °C 242 °C 331 °C 24 377 °C 256 °C 242 °C 242 °C 6 256 °C 220 °C 120 °C 242 °C 4 3 Descripción del antiguo lazo de control El esquema que presentaba inconvenientes en el control de nivel del Domo (D200), es como indica la siguiente figura : Su funcionamiento puede resumirse : El controlador de presión (PIC) abre la válvula automática cuando la presión interna del acumulador supera un set, y descarga el vapor generado sobre el anillo de alta presión. La salida del control de nivel (LIC) actúa como set point remoto del control de caudal (FIC) de agua, que acciona la válvula automática de entrada. Cuando el nivel de agua es bajo, la salida del LIC aumenta el set del FIC, que incrementa el caudal de entrada. A la inversa si el nivel es alto. 4 Causas de las dificultades en el control de nivel Antes que el acumulador fuera sacado de servicio, se había encontrado un punto de funcionamiento aparentemente estable, restringiendo el ingreso del agua de alimentación, mediante el cierre parcial de una válvula manual de bloqueo ubicada antes que la válvula automática de entrada. De esta manera se permitía ingresar un caudal tal que por esta última abierta al 100%, pasase solo el agua que inmediatamente después de ingresada se convertía en vapor saturado, manteniendo el nivel en valores bajos pero aproximadamente constantes. Esta forma de funcionamiento presentaba el inconveniente de recortar el rango de acción de la válvula automática, imposibilitándola de actuar cuando por un aumento en las llamas de los quemadores se vaporizaba una mayor cantidad de agua, bajando el nivel hasta condiciones críticas. Cuando las llamas de los quemadores disminuían, se vaporizaba menos, aumentando el nivel hasta que comenzaba a oscilar debido a las falencias del lazo de control. Se llega a la conclusión de que la inestabilidad del nivel se debe principalmente a dos fenómenos combinados: " falso nivel" y "reset windup", que se explican a continuación. Falso nivel: Consideremos la situación en que, a causa del incremento de presión en el interior del acumulador y por la apertura de la válvula automática correspondiente, aumenta la salida de vapor al anillo. Como el tamaño del D-200 relativo a la presión que genera es pequeño, la descarga del delta-P de vapor se realiza en forma brusca, con la consecuente caída de presión. Una cierta cantidad de agua se convierte rápidamente en burbujas de vapor, las cuales incrementan el nivel aparente. Con la caída de presión también se produce una expansión en el volumen de las burbujas existentes, incrementando aún más el falso nivel. Reset Windup: Este fenómeno ocurre con frecuencia en sistemas donde la variable medida tiene un cierto retardo y la acción de control contiene un término integral. Cuando la señal error = set point - variable medida, es importante en magnitud, probablemente se sature el elemento final de control. Como consecuencia de trabajar en régimen alineal, el error no será corregido inmediatamente sino que permanecerá con valores altos. La acción de control aumentará con la integral del error en el tiempo. Una vez que el sistema retorna a la zona lineal y que la señal error cruza por cero, es posible que el término integral necesite de un error de signo opuesto para anularse, y haga que la salida genere un sobrepico. 5 Falso nivel + Reset Windup en el D-200 Supongamos que el nivel está estable y que la presión del acumulador superó el set del PIC. Cuando se abre la válvula de presión y se despresuriza el D-200, las burbujas de vapor generan un falso nivel ( región AB de la figura 2-a). El LIC setea un menor caudal sobre el FIC que restringe la entrada de agua (acción que contribuirá a bajar aún más el nivel real, cuando se supere el transitorio). Cuando el nivel alcanza su valor real, la señal error se incrementa repentinamente haciendo que el lazo pida el máximo caudal a la entrada. EI control se va de la zona lineal y la válvula se satura (región BC, fig.2-a).EI nivel del D-200 comenzará a incrementarse lentamente, hasta el límite en que el caudal requerido puede ser regulado por la válvula que comanda el FIC. En este momento el error se reduce rápidamente hasta que cruza por cero (región CD, fig.2-a). Durante el tiempo que el sistema trabajó en zona alineal, el término de la acción de control que integra el error en el tiempo, acumuló un valor de área bastante mayor al que habría acumulado con el sistema trabajando en zona lineal, como consecuencia de que el error tiene valores muy altos, y no se puede hacer nada para reducirlo más rápido (región BC, fig.2-c). (Hubiera sido deseable que la acción integral no actuara mientras la válvula está saturada, ya que la acción proporcional pura bastaría para tender a corregir el error, pero con esta configuración eso no es posible). Analizando la situación en el punto D : • El nivel es igual al set point, por lo tanto el error vale cero • Si el error es cero entonces la acción proporcional del control deja de actuar. • La acción integral del control, está pidiendo que el nivel suba tanto como para generar 6 un error de signo contrario, que cancele las áreas bajo la curva del error. En la región DE se produce el sobrepico de nivel (fig.2-a), que produce el área bajo la curva del error (fig 2-b), necesaria para llevar la acción integral a cero (fig. 2-c). Concluimos que el fenómeno de falso nivel sumado al reset windup, son factores de inestabilidad que no podrán ser eliminados por completo en un esquema de control como el implementado, y con las condiciones de trabajo que se le exigen al D-200. Modelización del sistema Para analizar el fenómeno del falso nivel y discernir sobre su responsabilidad en la inestabilidad del sistema, plantearemos un modelo basado en una analogía con un sistema eléctrico. Usaremos una analogía de impedancias, donde : • Caudal es análogo a corriente eléctrica. • Presión es análogo a tensión. En el estudio de este problema nuestra atención se concentrará en la interfase del líquido . Por un lado observaremos el caudal sobre la interfase de agua y vapor. Por otra parte será de nuestro interés la altura en el nivel de la interfase medida a través de un elemento sensor de presión diferencial (D / P cell), que entrega una magnitud (presión neumática o corriente) proporcional a la diferencia de presión entre los puntos donde se toman los sensores del D / P cell. De esta manera tenemos una magnitud proporcional a la altura del nivel de la interfase, pues consideramos que el peso específico del agua es constante. Es decir: 7 Teniendo en cuenta que, el falso nivel solo ocurre transitoriamente cuando se despresuriza el interior de acumulador, realizaremos un análisis basado en los diferenciales de caudal y diferenciales de presión. Partimos de la base en que el diferencial de caudal es análogo a diferencial de corriente eléctrica, y que diferencial de presión es análogo a diferencial de tensión. Demostramos la validez del modelo comparando las unidades de potencia: Como la magnitud a controlar es la altura del nivel de líquido y está relacionada directamente con la presión a través de Roe ( p ), en lugar de usar diferenciales de presión usaremos diferenciales de altura. Luego incorporando a la ecuación de potencia del sistema la constante Roe y el Dif. de Altura tenemos : Como nuestro modelo no intenta llegar al detalle de valores numéricos precisos, sino que pretende mostrar cualitativamente el comportamiento dinámico del sistema cuando ocurre el falso nivel, plantearemos un modelo en el que: el producto del flujo a través de un elemento del circuito multiplicado por la caída que éste genera, es igual a la potencia real dividido Roe ( p ): [ Dif. de Caudal ] x [ Dif. de Altura ] = [ Watt ] / [ p ] Tomaremos el diferencial de caudal (∆q ) sobre la interfase como el caudal de agua que ingresa ( qi ) menos el que se convierte en vapor ( qo ). El diferencial de altura (∆h ) será la variación de esta última ocasionada por el incremento o decremento del caudal en la interfase. 8 El modelo eléctrico análogo para el estado transitorio es : Encontraremos la ecuación de transferencia de nuestro interés. Suponiendo el valor de R y C constantes en el instante en que realizamos el análisis, la función buscada relaciona la variable a controlar (∆h ) con la única variable que podemos gobernar a voluntad ( qi ). Del circuito surge inmediatamente la función G(s) que será objeto de nuestro estudio : Como el control que se ejerce sobre el nivel es del tipo proporcional integral ( Pl ), el diagrama en bloques del lazo completo es el siguiente : 9 Haciendo álgebra de bloques, dejamos el diagrama listo para un posterior análisis por el método del lugar de raíces : Cálculo de valores numéricos para R y C: Plantearemos la resistencia y el capacitor equivalentes recordando que en nuestro modelo propusimos que el flujo a través de un elemento del circuito sea ∆q, y que la caída sobre dicho elemento sea ∆h : De acuerdo a los datos de diseño del acumulador, sabemos que genera 2.500 Kg / hora de vapor a alta presión ( 425 psi ), y que su diámetro interno es 86,3 cm. En base a estos valores, encontraremos algún valor numérico para R y C que nos permita un posterior análisis aproximado en un diagrama de lugar de raíces. 10 Suponemos ahora que no hay una gran variación en el peso específico del agua, pues el factor de corrección por expansión térmica es aproximadamente la unidad. Por lo tanto podemos afirmar sin mucho error que ingresan al acumulador unos 2, 5 m3 de agua por hora, en lugar de 2.500 kg / h. Teniendo en cuenta que el falso nivel puede durar varios segundos, una buena aproximación al diferencial de caudal (∆q ) será considerar el caudal medio por segundo : Ahora calculamos el diferencial de altura que produce sobre el nivel el ingreso de ∆q : ∆ volumen = ∆h x Área = ∆q x 1 seg 11 Finalmente obtenemos los valores para R y C : Notas : El valor numérico de R es en realidad el valor medio de todos los posibles valores que puede tomar. Es una estimación que nos permitirá tener una idea de la ubicación de los polos del sistema El valor del capacitor C coincide con el del área transversal del acumulador, o sea que depende de la geometría del mismo. Consideraciones respecto del signo R y C: Haremos algunas consideraciones respecto de los signos de R y C : El capacitor C es igual a el área transversal del acumulador y por lo tanto permanece constante en valor y signo durante todas las instancias de nuestro análisis, C = 0,58 m 2 . Respecto del signo de R podemos distinguir dos casos : • Sin falso nivel. • Con falso nivel. En la figura vemos como de acuerdo a la convención tomada, si el caudal de agua entrante a la interfase ( q ¡ ) es mayor que el caudal que se evapora ( q 0 ) entonces ∆q definido como q ¡ menos q 0 es positivo. 12 En condiciones normales un ∆q que ingresa al acumulador produce un elevamiento del nivel (∆h) de la superficie, que consideraremos positivo por ser el efecto de un ∆q positivo. Luego de acuerdo a la definición : De la misma manera, si el caudal que ingresa a la interfase ( q ¡ ) es menor que el que se evapora ( q 0 ) , entonces el ∆q es menor que cero y como consecuencia de haber disminuido el nivel, el ∆h es negativo. 13 En la figura vemos como debido a la despresurizaron del interior del acumulador se produce el burbujeo del líquido, al mismo tiempo que se va en forma de vapor una cantidad q 0. Esta cantidad de agua que se vaporiza , es posible que sea mayor que la cantidad que ingresa ( q ¡ ), pues ni bien se detecta un aumento de nivel en la superficie, por acción del controlador se restringe el ingreso de agua, de acuerdo a como el error pasado a través del proporcional integral lo pida. Por lo tanto como consecuencia del falso nivel hay un incremento importante en la altura de la interfase ( ∆h > 0), mientras que el agua que se evapora ( q 0 ) es mayor que la que ingresa ( q ¡ ) y entonces el ∆q < 0 . Luego por la definición de R tenemos: Análisis mediante el método del lugar de raíces Estudiaremos al sistema de acuerdo a su estado : • Sin falso nivel. • Con Falso nivel. Sin falso nivel : Considerando los valores ya calculados para R y C , y suponiendo que el tiempo integral Ti = 10 seg, el diagrama en bloques del lazo es el siguiente : 14 Utilizando el programa de control CC , encontramos que para una ubicación segura de los polos de lazo cerrado la ganancia Kp es igual a 1,3 10 - 1 . Esta ganancia se encuentra empíricamente cuando se ajusta el controlador Pl, asignándole un valor fijo a la banda proporcional Bp. En la figura se ve la ubicación de los polos de lazo cerrado ( en la posición del cursor ). Se puede observar que no hay problemas de inestabilidad pues los polos están en el semiplano izquierdo. Con falso nivel: Ahora consideramos la situación en que el valor de R es negativo, C permanece constante y el tiempo integral Ti = 10 seg. Como la ganancia Bp del controlador en el momento que ocurre el falso nivel sigue siendo la misma, entonces en el gráfico que nos muestra el programa CC, ubicaremos el cursor en el lugar que resulte de hacer la ganancia Kp = 1,3 10-1 : 15 Finalmente vemos que los polos de lazo cerrado están en el semiplano derecho y por lo tanto el sistema en su conjunto ( planta más controlador) es inestable. Propuesta La raíz de los problemas en el control de nivel del acumulador, es que la variable sensada no posee información completa del proceso. Midiendo solamente nivel nunca podremos discriminar entre un verdadero nivel ocasionado por la entrada de agua, y uno falso provocado por burbujas de vapor, debidas a una despresurización. Una buena manera de anticiparse a lo que va a ocurrir, será sensar el caudal másico de vapor que se va, e inmediatamente introducir la misma cantidad en Kg. de agua, manteniendo constante el balance de masas, y como consecuencia el nivel. Como es más sencillo medir caudales con una placa orificio, proponemos realizar un balance de caudales (vapor de salida vs. agua de entrada) en lugar de un balance de masas; y de manera secundaria, reajustar las variaciones de nivel que no compense el balance. En la figura de la página siguiente está esquematizado el control de nivel propuesto. Como puede observarse, hay un reemplazo de instrumentación neumática por electrónica. Se efectúan los siguientes cambios : Reemplazo de los controladores FIC y LIC de acción neumática por uno de acción electrónica (761CNA FOX ). Reemplazo de dos transmisores de presión diferencial neumáticos por dos de 4 - 20 ma. ( D/P cell 823 u 863 FOX ). Se agrega : Placa orificio a la salida de vapor. Transmisor de presión diferencial ( D/P cell 823 u 863 FOX ). Trasductor de 4 -20 ma. a presión 3-15 psi. ( E69F FOX). Se utiliza de lo existente : Dos entradas libres del registrador YEW, para nivel y caudal de agua. 16 Queda en funcionamiento: El controlador neumático de presión PIC. El transmisor neumático de presión. En la parte inferior de la figura anterior, vemos las entradas y salidas del 761CNA: 17 • 11 es la señal electrónica que lleva información del caudal al cuadrado de vapor a la salida. • 12 es la señal electrónica que lleva información del caudal al cuadrado de agua a la entrada. • 13 es proporcional al nivel. • Q1 es la acción de control en 4 - 2 0 ma. que comanda la válvula automática de entrada. • Q2 salida que corresponde al nivel, que en el 761 CNA va de 0 - 10v, con conexión directa al registrador YEW. • Q3 es la salida que corresponde a caudal de entrada, ídem anterior. El lazo de control que se propone, funciona de la siguiente manera: Dentro del controlador es simple realizar la linealización de los caudales, por medio de una operación matemática, que se esquematiza con los bloques de extracción de raíz cuadrada. A la salida de ellos la señal es linealmente proporcional al caudal que representan. Si el caudal de vapor es mayor que el caudal de agua, entonces la salida del primer bloque sumador tiene un valor distinto de cero y positivo, que contribuye a aumentar el SET, sumándose al BIAS o "polarización" prefijada del nivel. De esta manera la válvula de entrada deja pasar un caudal tal que equilibre el vapor que salió, ingresando agua a menor temperatura, que en parte disminuye el fenómeno del falso nivel. Si el caudal de vapor que sale es menor al del agua que entra, entonces la salida del primer sumador hace un aporte negativo sobre el BIAS, reduciendo el SET . En consecuencia la válvula de entrada restringe el paso de agua para lograr el equilibrio de caudales. Es importante destacar que cuando se ajusten los parámetros del controlador, se deberá tener en cuenta que la relación entre caudal de agua y de vapor es (para los DP/cells en 100 in.H20): Por último si los caudales son similares, el SET queda impuesto por el BIAS, y cualquier desviación significativa del nivel que no se deba a un desequilibrio de caudales, será corregida por la acción proporcional-integral, que actuará sobre el error del nivel sensado respecto del SET. Implementación de la solución con el controlador 761 CNA FOX El controlador electrónico 761 CNA - Fabricado por FOXBORO - CONTROLLER MICRO SINGLE STATION está organizado en ocho bloques funcionales y configurables por un menú de software, como muestran las copias que se encuentran en la páginas siguientes. Cada uno de estos bloques, con sus correspondientes entradas y salidas pueden tratarse como módulos independientes. En el esquema de la página siguiente se observan dos tipos de conexiones en cada bloque: •Las representadas con un círculo son conexiones de entrada o salida con el exterior. •Las representadas con un cuadrado son conexionables entre sí mediante software durante el proceso de configuración del controlador. Concentrando nuestra atención sólo en los bloques que intervienen en la configuración de nuestra estrategia de control, podemos esquematizar sus interconexiones de la siguiente manera : 18 Bloque de Entradas Al bloque de entradas llegan tres conexiones del exterior, una es la señal I1 en 4 - 20 ma., proporcional a la diferencia de presión que hay entre ambos lados de la placa orificio que sensa el caudal de vapor a la salida. Otra de iguales características que mide el caudal de entrada de agua (I2). La tercera entrada del exterior es proporcional a la diferencia de presión que genera la altura del nivel de líquido entre las tomas del DP/cell (I3). En este bloque realizamos el acondicionamiento de las señales como está indicado en la siguiente figura : 19 20 21 22 A manera de ejemplo demostraremos como se puede configurar con el menú de software el acondicionamiento de la señal I1 , de forma tal que a la salida del bloque Entradas, la conexión A sea igual a la raíz cuadrada de I1 multiplicada por el factor 2,01 que relaciona los caudales másicos de vapor y agua. Con el controlador encendido pulsamos la tecla TAG del panel frontal. De esta manera pasamos del modo de operación Normal al modo READ y SET. Observando las copias correspondientes, y como en este ejemplo deseamos configurar la conexión A , debemos elegir el modo SET. Esto lo realizamos posicionándonos con el cursor de movimientos verticales ( ) en la opción SET y luego pulsando ACK. Luego pasando por la opción SECURE y eligiendo de un menú local 3 caracteres predeterminados del PASSCODE, podemos seleccionar el modo CONFIG. Una vez dentro de esta última opción y sabiendo que la conexión A tiene correspondencia única con la entrada I1 , elegimos INPUTS para luego entrar en A donde se nos ofrece un menú con 5 opciones: 1. FILTER : Filtro Butterworth ajustable entre 0 y 10 minutos. En nuestro caso no queremos filtrar I1 y por lo tanto lo dejamos en 0 minutos. Luego en base a la ecuación A = [( FORMATed I1 + INBIAS ) x GAIN] + OUTBIAS tenemos las restantes cuatro opciones : 2. OUTBIAS : es una constante cuyo valor lo seteamos a cero. 3. GAIN : constante que en nuestro caso relaciona el caudal de agua con el de vapor y vale 2,01. 4. INBIAS : constante de valor cero en este ejemplo. 5. FORMAT : Esta opción nos permite aplicarle a I1 la raíz cuadrada, eligiendo del menú la opción SQROOT Finalmente con estos valores logramos la conexión A queda acondicionada de la siguiente manera : A = [( SQROOT I1 + 0 ) x 2,01] + 0 Análogamente obtenemos las conexiones B y C. 23 Bloque de Cálculos En el bloque de cálculos realizamos la resta de caudales ya acondicionados: La programación de esta operación matemática se realiza de análogamente al caso del bloque de entradas, mirando las copias del manual del controlador que se encuentran en las páginas anteriores. Bloque de Compensación dinámica Antes de pasar al detalle de la programación de este bloque para nuestro esquema de control, explicaremos brevemente el tratamiento que podemos dar a una señal en este bloque. El resultado de CALC 3 puede ser pasado a través de un compensador dinámico compuesto por las funciones que en el menú de software figuran como DEADTIME y LEADLAG. La primera es simplemente el agregado de un tiempo muerto a la señal que ingresa como entrada al bloque. La segunda nos permite aumentar el efecto de un cambio inicial mediante el factor de ganancia GAIN, y al mismo tiempo este efecto de aumento, ve retrasada su desaparición conforme a una constante de tiempo, que en el menú figura como TIME. En la copia del manual del controlador 761 de la página siguiente se esquematiza la función LEADLAG del bloque de compensación dinámica : 24 25 En nuestra estrategia de control la resta de caudales ( A - B ) lleva la siguiente información : • ( A - B ) aproximadamente cero : significa que el balance de caudales es el correcto y por lo tanto no está ocurriendo el fenómeno del falso nivel. • ( A - B ) < 0 : indica que el caudal de vapor saliente es menor que el entrante, lo cual sugiere que no hay falso nivel. • ( A - B ) > 0 : en este caso el caudal de vapor que se va es sensiblemente mayor al caudal de agua que ingresa, y como una fuga de vapor implica despresurizacion del interior del D-200, entonces se produce el falso nivel. Este es el caso que nos interesa detectar para tomar la acción correctiva correspondiente . Dicha corrección consiste en que una vez que fue detectada la causa que produce el falso nivel ( A positivo en A - B ), se intercale en el SET POINT la función (A - B) x ( DYNC ), de esta manera se demanda al controlador un ingreso extra de agua que equipara el balance de caudales. En la configuración correspondiente a la operación ( A - B ) x (DYNC) no setearemos el DEADTIME, tampoco pondremos el BIAS que nos ofrece el menú de software en esta instancia de la programación. La opción TIME la pondremos inicialmente en el orden de los 20 segundos (duración estimada del falso nivel), y el factor de ganancia GAIN será en una primera prueba mayor que la unidad, para que con este exceso inicial, se recupere el agua que salió como vapor antes que la válvula de ingreso de agua comience el movimiento de apertura. Finalmente a la opción IMPULSE la setearemos en POSITIVE, pues queremos que la compensación dinámica sólo actúe en presencia del falso nivel, o sea cuando exista un A positivo en A - B. Esquematizando el bloque de compensación dinámica tenemos : 26 Bloque de Control El bloque de control tiene como entradas conexionables por software a la señal C (representativa del nivel), y la señal ( A - B ) x ( DYNC ) que debemos superponer al SET point cuando ocurra el falso nivel. (A-B) La configuración de este bloque por el menú de software se realiza una vez pasada la secuencia : PASSCODE CONFIG CTRL PRIMARY . Hecho esto y ubicados en la jerarquía PRIMARY entraremos en seis de los submenúes que se nos ofrecen para realizar los siguientes pasos: 1. En SET PT pasando a través de TYPE indicamos que el set puede ser local o remoto con R/L, y que la fuente del mismo será el resultado de la compensación dinámica que llega a través de SOURCE CALC3, con un 50% de INBIAS. Dentro de la jerarquía SET PT indicamos que la señal del set debe tomarse tal cual viene seleccionando FORMAT LINEAR. 2. Para indicar la fuente de la señal con la que realimentamos el controlador debemos recorrer confirmando con ACK la secuencia MEAS SOURCE C . De la misma manera para indicar que la realimentación es lineal con C transitamos la secuencia MEAS FORMAT LINEAR . 3. Para que el control pueda ser pasado de automático a manual a voluntad del operador debemos asegurarnos de que confirmemos con ACK la opción NONE del nivel A/M. 4. Cuando el set crece también lo debe hacer la acción de control, y esto se logra con ACTION INC/INC. 5. El tipo de control proporcional integral lo indicamos recorriendo TYPE Pl . Observando las copias del manual vemos que la banda proporcional y el tiempo integral pueden ser seteados por el menú SET OPTUNE ALLTUNE MODES P; que no requieren atravesar el password del PASSCODE y están al alcance de los instrumentistas. 6. Por último y de acuerdo al tipo de válvula que actúe como elemento final de control, seleccionaremos alguna opción del menú luego de atravesar OUTPUT FORMAT. 27 Modelización de la solución La acción de control que se ejerce sobre la planta depende de las características de la señal error y de los valores asignados a la banda proporcional y al tiempo integral del Pl. Pero el éxito del sistema de control depende casi exclusivamente de la capacidad que tiene la señal error ( e ) de contrarrestar eficazmente el fenómeno del falso nivel. Observando el bloque de control resulta : e = | ( A - B ) x ( DYNC ) + INBIAS | - C Para mostrar como actúa el error graficamos : 28 En la figura anterior observamos que cuando existe falso nivel, el término del error ( A - B ) x (DYNC) es el que debe prevalecer frente a C, para que se logre un error tal que solicite al controlador un incremento en el ingreso de agua. Una vez que ésta comienza a entrar, se produce un efecto de "planchado" en las burbujas, pues baja la temperatura del líquido que se está evaporando, y en consecuencia también lo hace el vapor que se genera. Esto último está representado en el gráfico como una caída exponencial del falso nivel, y sería deseable que este decaimiento tenga la misma constante de tiempo que la extinción de la compensación dinámica. Cuando no existe falso nivel la compensación dinámica no actúa y en consecuencia el error es simplemente el set impuesto por INBIAS menos la medición del nivel C. Análisis del efecto de la compensación dinámica en la estabilidad del sistema Cuando la compensación dinámica detecta que el caudal de agua que se va como vapor es mayor que el caudal que ingresa, entonces inmediatamente hace su aporte sobre la señal error para que ordene el ingreso de agua. Entonces la acción de control ( salida del Pl ) ataca al elemento final de control que es el conjunto válvula más posicionador. Hasta que el posicionador inyecta sobre el motor de la válvula la presión de aire suficiente como para responder a la orden recibida, y que el obturador de esta última vence el roce y se desplaza a su nueva posición, pueden transcurrir unos pocos segundos que consideraremos como un tiempo muerto. Desde el comienzo hasta la extinción del tiempo muerto el polo de la planta D-200 se traslada del semiplano izquierdo al derecho. Luego comienza el ingreso de agua y retorna a la zona donde el sistema vuelve a ser estable, como está indicado en la siguiente figura: 29 La trayectoria del polo ( S + 1/ RC ) puede explicarse como sigue : En el punto 1 como consecuencia de la apertura de la válvula de salida de vapor, se produce la despresurización del interior del acumulador. En ese instante se generan burbujas de vapor que comienzan a elevar el nivel (∆h > 0 ). Como en el análisis de este caso suponemos que el sistema parte de ser estable, esto implica que para ser consistentes consideremos inicialmente el ∆q > 0 , pero con una tendencia decreciente. En el punto 2 el caudal de vapor de salida iguala al caudal de agua en la entrada, por consiguiente el polo de la planta coincide con el origen de coordenadas de los ejes σ jω: En el punto 3 el falso nivel está en su máxima expresión pues debido al tiempo muerto aún no ingresó agua, entonces la magnitud del ∆q < 0 es importante . Esto conduce a que el polo esté ubicado en el semiplano derecho : En el punto 4 finaliza el tiempo muerto y se incrementa el caudal de entrada de agua al D200, luego el ∆q a pesar de seguir siendo negativo comienza a decrecer. 1 En el punto 5 ocurre algo similar al punto 2 : Finalmente en el punto 6 debido a que el ∆q es mayor que cero y que el Ah también es positivo debido al ingreso de agua, el sistema vuelve a ser estable. En este momento dejará de actuar la compensación dinámica, y el controlador regulará el nivel por el método convencional. 30 Itemización para la Evaluación de costos ítem Cantidad Descripción 1 2 1 1 Controlador 761CSA-FOXBORO Convertidor l/P E69F-TI2-RS CURRENT TO AIR CONVERTER TRANSDUCER 3 3 Transmisor electrónico 823-DP-I3K1NM2-AM Precio Unit. Precio Total Differential Pressure Transmitter 4 3 5 xx 6 7 4 xx 8 3 9 1 10 xx 11 xx 12 xx 13 xx 14 xx Manifold de acero al carbono marca Abac modelo M4 Metro de caño galvanizado 3/4 pulgadas para tendido de cables del panel al campo. Condulet ( boca de registro) Metro de cable 1 par para instrumentos (4-20 ma.) Montaje de DP/cell (material más mano de obra). Instalación de placa orificio a la salida de vapor (material más mano de obra). Hora - hombre de trabajo para montaje de caños en campo, (hasta panel de control). Hora - hombre de trabajo para tendido de cables Día - cuadrilla 4 hombres (9 hs.) para armado y desarmado de andamios). Soportería más gastos de pintura. Misceláneos PRECIO TOTAL (sin I.V.A.) NOTA: se dejan las celdas en blanco para que puedan ser completadas de acuerdo a los actuales precios del mercado. FIN DEL DOCUMENTO 31