AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINA DE SELLADO AL VACÍO DE LA EMPRESA FRIOGAN S.A.S. AUTOMATION OF THE VACUUM SEALING MACHINE OF THE COMPANY FRIOGAN S.A.S. Jorge Andrés Quevedo Hernandez1, David Fernando Rodríguez Figueredo 2 1 1, 2 Ingeniero Electromecánico. Estudiante Especialización en Instrumentación y Control Industrial. jorge.quevedo@unillanos.edu.co 2 Ingeniero Electromecánico. Estudiante Especialización en Instrumentación y Control Industrial. david.fernandeo.rodriguez@unillanos.edu.co Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad de los Llanos, Villavicencio – Meta, Colombia. Resumen—En el presente paper se presenta la implementación de un sistema de automatización en una Máquina de envasado al vacío, está localizada en la empresa FRIOGAN S.A.S. para la producción de empacado y sellado al vacío de producto cárnico, donde se encuentra una tarjeta electrónica (fuera de servicio) donde se almacena toda la programación de control, se hace cambio de ella por un programador lógico computacional (PLC). El sistema eléctrico y funcional de la maquina es original. La primera actividad se realizó fue la recopilación de información técnica de su funcionamiento, teniendo en cuenta bomba de vacío y su tiempo de prolongación, resistencias y sus tiempos de exposición, válvulas, entradas de aire, momento preciso en hacer el sellado ya que debe tener un vacío perfecto. Esto conllevará al mismo rendimiento de producción a lo que originalmente está diseñada, esta programación que se realizó con base a las mismas entradas y salidas de la tarjeta electrónica para que en el momento de instalar nuevamente dicha tarjeta no haya ningún cambio en las conexiones, de acuerdo a lo establecido en él controlador, se deja claro dos parámetros de modificación los cuales son, tiempo establecido para el vacío dentro de la campana y tiempo de exposición de la resistencia para el sellado, esto es necesario según el tamaño y la condición del producto que se piensa empacar. Se utiliza un lenguaje de programación de compuertas lógicas para que realice el funcionamiento adecuado según su orden de proceso. Palabras clave— Automatización, Máquina, PLC, Software, Programación. Abstract— This paper presents the implementation of an automation system in a vacuum packaging machine, it is located in the company FRIOGAN S.A.S. For the production of packaging and vacuum sealing of meat products, where we found an electronic card (out of service) where all the control programming is stored, it was replaced by a computer logic programmer (PLC). The electrical and functional system of the machine is original. The first activity was carried out was the compilation of technical information on its operation, taking into account the vacuum pump and its extension time, resistances and its exposure times, valves, air inlets, precise moment in making the seal, since it must have a perfect vacuum. This will lead to the same production performance as originally designed, this programming that was carried out based on the same inputs and outputs of the electronic card so that at the time of reinstalling said card there are no changes in the connections, from According to what is established in the controller, two modification parameters are made clear, which are the time established for the vacuum inside the hood and the exposure time of the resistance for sealing, this is necessary depending on the size and condition of the product. that you plan to pack. A logic gate programming language is used to perform the proper operation according to your process order.. Key words— Automation, Machine, Plc, Software, Programming. 1. INTRODUCCION La industria moderna ha evolucionado a pasos agigantados donde gracias a la automatización de distintos procesos se ha evitado que el ser humano haga actividades repetitivas, sobre esfuerzos físicos excesivos y se ha generado un aumento en la producción, efectividad y mayor rentabilidad económica permitiendo así que las empresas aumenten su competitividad y excelencia en su producción. [1] En control, automatización industrial y de procesos la adecuada utilización de variables es importante para aumentar la velocidad en la cadena de producción y optimizar los tiempos disminuyendo el costo y el riesgo frente al factor humano, pero aumentando la cadena productiva. [2] El presente proyecto de grado describe la automatización, en el cual se pone en funcionamiento la Koch Ultravac 2100 Dual Chamber Vacuum Packaging Machine para que puedan reprocesar el producto que se requiera por las pérdidas de vacío que se encuentran en el momento de despachos, esta máquina no se encontraba en funcionamiento por daño en la tarjeta electrónica y la única máquina de vacío que tiene la empresa para su funcionamiento debe prender un compresor de 100 Hp, una bomba de vacío de 40 Hp y un blower de 5 Hp entre otros consumos de corriente en transformadores de sellado, electroválvulas, y todo su sistema de automatización, mientras que la Koch Ultravac 2100 Dual Chamber Vacuum Packaging Machine solo es necesario prender una bomba de vacío de 10 Hp, transformadores de sellado y algunas electroválvulas, eso quiere decir que el consumo de corriente es muy mínimo a comparación. 2. MATERIALES METODOS Y En el presente capítulo se explicará en detalle el proceso llevado a cabo para la automatización de la máquina de empacado y sellado al vacío, la cual no se encontraba en funcionamiento en la empresa FRIOGAN S.A.S. Fuente: Autor La información obtenida que muestra la figura 1 se puede observar que hay un inicio donde se enciende la máquina, después de ello se tiene una acción o una salida del controlador luego se encuentra una toma de decisión donde se debe ejecutar una acción manual por parte del operador, seguido a esto se genera un proceso de acciones y datos de accionamiento con tiempos. Figura 2. Tarjeta electrónica de control Fuente: Autor En figura 2 se observa la tarjeta electrónica original pero fuera de servicio Figura 1. Diagrama de Flujo Figura 3. Mejoramiento del tablero eléctrico. Fuente. Autor Por el tiempo de no uso se encontraron contactores, fusibles y conexiones en mal estado, gracias a la condensación y humedad que genera la sala de desposte, se hizo la adecuación correspondiente haciendo cambios necesarios y organizándolo y dándole un aspecto favorable. Figura 5. Instalación del programador a la base donde se encontraba la tarjeta electrónica. Fuente. Autor Figura 4. Software del controlador Fuente: Autor En este mismo tablero se encontraba la tarjeta electrónica de la máquina, posteriormente se decide quitar he instalar el controlador, los pilotos de cada salida y las conexiones de la entrada y las salidas del controlador. Entrada I1. Entrada Sensor de la tapa Salida Q1. Salida Motor bomba vacío Salida Q2. Electroválvula Vacío Salida Q5. Electroválvula de sellado Salida Q7. Sellado Salida Q8. Descompresión Entrada I1. Entrada Sensor de la tapa Figura 6. Conexión del programador al tablero eléctrico. Autor. Fuente Se realiza una detallada observación de cada una de las señales de la programación para hacer su correspondiente conexión y se la indicada para su funcionamiento. Se hicieron cambios de cableado y pines de conexión. Figura 7. Pruebas fuera y dentro de la cámara de vacío con un equipo de medida, vacuómetro. Fuente: Autor Después de hacer varias pruebas del controlador y la máquina, modificando los tiempos de vacío y sellado que son los que se pueden cambiar desde la pantalla del programador, se empieza a programar el tiempo de vació correspondiente, se hacen pruebas con el vacuómetro, dejándolo programado a veinte segundos ya que a este tiempo la presión atmosférica es la adecuada para el producto que va hacer empacado y sellado. Las bolsas son selladas a solo dos segundos de calentamiento de la resistencia, este tiempo es sugerido por el proveedor y también es modificable en el controlador. Para el desarrollo del proyecto se plantea los siguientes aspectos a desarrollar: a) Recolección de información, Se hace una verificación del proceso que hace mientras hace el empacado al vacío, para así llevar a cabo el software de automatización. b) Búsqueda bibliográfica: Esta actividad comprende la compilación de información sobre la máquina Koch Ultravac, donde encontramos: Empaques termoencogibles, se debe tener en cuenta un excelente aspecto del envase, con una Mayor vida comercial para los productos refrigerados y una gran flexibilidad en las dimensiones del producto con ajuste instantáneo al perfil del artículo. (SEALED AIR, s.f.) La bomba de vacío de tornillos de una sola etapa: Dos rotores en forma de tornillo giran, sincronizados, en el interior de un cilindro. El medio a bombear queda atrapado entre los espacios que forman los rotores y el cilindro, donde se comprime y se transporta hasta la salida de gases. Durante el proceso de compresión los dos rotores no entran en contacto entre sí ni con el cilindro. No se requiere lubricación o fluido de trabajo alguno en la cámara de compresión. La refrigeración se efectúa por medio de un circuito cerrado de líquido refrigerante el cual circula a través de un intercambiador de calor enfriado por agua o de un radiador enfriado por aire. Gracias a una amplia gama de opciones técnicas y accesorios, las bombas de vacío de tornillos se pueden configurar para adaptarse perfectamente a cualquier proceso. (BUSCH, s.f.) Barras de sellado: Una vez haya terminado el proceso de vació y la adición de los gases, esta lista la bolsa para ser sellada. Un sellado apropiado protege a los productos de forma efectiva contra los elementos externos. c) Análisis y depuración de la información: Esta actividad permite hacer uso de los contenidos temáticos específicos relacionados con el objetivo del proyecto a desarrollar. d) Determinar las características técnicas de los planos originales para así tener un mejor análisis ya que se cuenta con esa información para obtener un excelente resultado de programación. electrónica de control que se encontraba averiada, su funcionamiento quedo en óptimas condiciones y no hubo modificación alguna de su lógica cableada y mucho menos del conector, esto significa que en el momento que la empresa lo desee, puede importar la tarjeta electrónica de control e incorporarla sin ningún inconveniente. En la parte del funcionamiento la maquina queda con el mismo rendimiento de producción que originalmente estaba realizando. e) Diseño de software. Se desarrollará un software de programación para la automatización. Se debe tomar la decisión de qué hardware se debe utilizar, para así programar en el lenguaje de programación correspondiente. Este proyecto se realizó con el fin de no tener un paro en la producción de más de 50 personas, mientras dura la importación que es de más o menos un mes y económicamente es exagerado en pérdidas. f) Realizar nuevos planos eléctricos. Según la lógica de programación hecha en el software se debe tener en cuenta las entradas y las salidas del controlador (PLC). Evaluación y pruebas del prototipo: Su funcionamiento inicia en el momento que se enciende, se activa inmediatamente la bomba de vacío (se debe tener en cuenta el giro del motor), cuando se tiene el producto dentro de la campana se hace cierre de la tapa, en el cual activa una electroválvula que se comunica por medio de un ducto hacia la bomba de vacío, ese tiempo está establecido en uno de los parámetros modificables del controlador, al pasar es tiempo la presión atmosférica en el interior está entre 2 y 6 milibares de presión a diferencia del exterior que se encuentra a 963 mbar (según la altura de la ciudad), las barras de sellado bajan y las resistencias hacen lo debido que es calentarse para dar sello a la bolsa, este tiempo de exposición es el otro parámetro modificable del controlador, al terminar Se diseñan los planos nuevos de la conexión de controlador (PLC). g) Instalación del controlador. Se debe realizar una base del mismo tamaño de la tarjeta electrónica para así instalar el controlador (PLC), y los diferentes mecanismos de encendido y apagado de la máquina. 3. RESULTADOS DISCUSION Y La modificación que se le realizó fue un éxito, esto se debió al cambio de la tarjeta ese proceso se desactiva la electroválvula que comunica la bomba de vacío y activa otra que va hacia el exterior para que ingrese aire dentro y estabilice la misma presión atmosférica en el interior con el exterior deseado en la pantalla del programador, teniendo en cuenta que el vacío que se hace dentro de la recamaras sea el adecuado para el producto, para ello se hacen pruebas de vacío un vacuómetro (Figura 5). La máquina cuenta con una tapa y en la base dos cámaras de vacío, cuando mueves la tapa de la campana de un lado a otro donde esta se encuentra sujeta a un brazo balanceador hacia cada una de las recamaras, en la base de él, se encuentran sujetos un final de carrera de cada costado dando en si el primer inicio de pulso de la programación. Salida Q5. Válvula Sellado Electroválvula 3/2 que llena de aire una vejiga para que la barra de sellado baje y presione la bolsa del producto que se encuentra dentro de la cámara esta temporizado (B003 figura 1) por 8 segundos, (esta no es modificable desde la pantalla del programador). Salida Q1. Salida Motor Bomba Vacío Motor de 7.5 KW conectado a una bomba de vacío de tornillo, dicha bomba por medio de una manguera y una válvula de vacío, se encuentra conectada a las cámaras. Esta salida se encuentra en funcionamiento mientras el programador se encuentre encendido eso quiere decir que se encuentra conectado a un pulso alto en la programación (figura 1). Salida Q2. Válvula Vacío Se encuentra conectada en medio de la bomba de vacío y las cámaras de la máquina, su funcionamiento es eléctrico por medio de una bobina solenoide de 110 VAc. Ella es la encargada de abrir paso de la recamara hacia la bomba de vacío cuando se encuentre cerrada o allá pulsado el final de carrera de la tapa, para así sacar la máxima presión atmosférica dentro de la cámara incluyendo la del producto que se encuentre dentro. Esta salida está conectada a un temporizador (B001 figura 1) donde se puede modificar al tiempo Salida Q7. Sellado Esta señal es enviada los transformadores ellos generan una corriente expuesta en una barra de sellado donde hay un calentamiento por medio de una resistencia hace un sellado perfecto de la bolsa, se encuentra temporizada (B007 figura 1), esta es modificable desde la pantalla del programador teniendo en cuenta las características de la bolsa ya que en el mercado existen diferentes tipos de bolsa y para ello se necesita más tiempo o en algunos casos menos tiempo. Salida Q8. Descompresión Electroválvula 2/2 con bobina solenoide a 110 VAc conectada a las caramas y hacia el espacio exterior de la máquina, al activarse deja ingresar aire a la recamara para así pueda abrir la campana y empiece un nuevo ciclo. Cada señal de salida del programador tiene un piloto donde se va mostrando en que parte del ciclo se va ejecutando. 4. CONCLUSIONES: Se cumplió de manera satisfactoria el diseño, montaje y construcción del prototipo, cuyo funcionamiento cumple con la línea de proceso en él sellado y empacado al vacío de alimentos cárnicos que oscila entre 0 y 6 mbar, ya que en las pruebas realizadas que nos muestra la figura 6 es de 2.1 mbar obteniendo un empacado y sellado en óptimas condiciones. Se ha aportado al sector productivo con una forma de resolver un inconveniente que se haya generado en este tipo de máquina en su tarjeta electrónica de control, de esta manera su productividad seguirá generándose sin ningún tipo de inconvenientes como es el compromiso de entrega de producto puntualmente y de la misma calidad. Se utilizaron materiales existentes en el mercado nacional y la programación fue realizada para las condiciones del medio. nos muestra la figura 6 encontramos nuestro medidor que nos muestra 963.1 mbar en el exterior y 2.1 mbar en el interior, esto quiere decir que la maquina está generando un vacío adecuado para su debido proceso. Aunque se automatizo y se remplazo la tarjeta electrónica de control por un programador lógico computacional (PLC) se dejo el mismo conector de pines para que llegado el momento de que la empresa decida volver a importar la tarjeta electrónica pueda ser cambiada sin ningún inconveniente. REFERENCIAS [1] ULTRASOURCE. (s.f.). Obtenido de https://www.ultrasourceusa.com/bestcommercial-double-chamber-vacuumsealing-machine-ultravac-2100.html [2] El controlador lógico que se utilizo es más resistente a los cambios de temperatura, como los que genera la sala de desposte en la empresa, está maquina está expuesta a 8 °C, en proceso, luego que acaba el proceso la sala de desposte se apagan los difusores y la temperatura de la sala cambia drásticamente a unos 25 °C, en ese cambio de temperatura es donde genera condensación y hace que los equipos electrónicos fallen como lo que sucedió con la tarjeta electrónica de control. La formación de vacío dentro del empaque se debe generar entre 0 y 6 mbar, de esta manera existe un equipo de medida llamado Vacuómetro que nos garantiza el vacío que se está generando dentro de la campana o recamara de la máquina, como BUSCH. (s.f.). Obtenido de https://www.buschvacuum.com/au/en/pro ducts/r-5 [3] Valencia, V. C. (s.f.). Obtenido de Robotk LTDA: https://www.google.com.co/search?biw=1 440&bih=740&ei=jM9CXqirG9K45gLG 3KPYBg&q=proyecto+de+pid+con+cont rolador+plc&oq=proyecto+de+pid+con+c ontrolador+plc&gs_l=psyab.3..33i22i29i30.331020.437175..43753 6...1.1..0.672.7294.0j4j16j4j0j2....2..0.... [4] Reyes, F. J. (s.f.). Obtenido de UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA: file:///C:/Users/C440/Desktop/digital_182 19.pdf [5] CRIOVAC. (2009). Manual del propietario Koch Ultravac 2100 Máquina De Empaque Al Vacío. Koch Equipment LLC 1414 west 2th Street. Kansas City MO 64108-3604 EEUU. LIBROS 1..gws-wiz. Bustamante, J. (2016). Curso Plc Y Programcion. CreateSpáce Independent Publishing Platform. Pulido, M. A. (2007). Controladores Logicos. MARCOMBO. Fernandez, J. A. (2019). Sistemas Programables Avanzados. PARANINFO. BUSCH. (s.f.). https://www.buschvacuum.com/global/en /products/vactest/vactest-trp900?nogeoip.