LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PADA PT. E-T-A INDONESIA PERHITUNGAN WAKTU BAKU PROSES PEMBUATAN CIRCUIT BREAKER PADA SEGMENT 1180 Oleh : ARIFIN KELILAUW 2016 72 087 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON 2019 LEMBAR PENGESAHAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PADA PT.E-T-A INDONESIA PERHITUNGAN WAKTU PROSES PEMBUATAN CIRCUIT BREAKER PADA SEGMENT 1180 Sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kerja praktek Oleh : ARIFIN KELILAUW 2016 72 087 Disetujui Oleh : Pembimbing lapangan Dosen Pembimbing Norita Yohana Sitorus Ariviana L.Kakerisa,ST,MT NIP.19711213199903 Mengetahui Ketua Jurusan Teknik Industri Ariviana L.Kakerisa,ST,MT NIP.19711213199903 PERHITUNGAN WAKTU PROSES PEMBUATAN CIRCUIT BREAKER PADA SEGMENT 1180 Oleh : Arifin Kelilauw 2016 72 087 ABSTRAK Waktu baku merupakan waktu yang di butuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang di jalankan dalam system kerja terbaik. Waktu baku ini adalah waktu normal yang di tambah dengan kelonggaran untuk pekerja, dimana kelonggaran di fungsikan untuk menghilangkan kelelahan, memenuhi kebutuhan pribadi, serta hambatan- hambatan yang tidak bisa terhindarkan. Berdasarkan penelitian, adanya pemborosan pada salah satu stasiun kerja di Pt.E-T-A Indonesia yaitu segment 1180. Pemborosan ini terjadi karena belum ada standart waktu dalam proses tiap stasiun kerja yang berpengaruh pada efisiensi waktu dan sumberdaya manusianya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa waktu baku proses finishing Circuit Breaker. Dengan menggunakan perhitungan waktu langsung, di harapkan bisa langsung mengetahui kondisi di lapangan. Sedangkan sampel di ambil tiap 30 kali pengukuran tiap proses finishing Circuit Breaker. Setelah selesai melakukan pengukuran kerja, maka dengan demikian bisa langsung di hitug waktu siklus, waktu normal dan waktu baku tiap proses kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa waktu standart terkecil proses finishing Circuit Breaker menjadi 1.56 detik. Kata Kunci: Waktu baku, Produktivitas, Circuit Breaker. KATA PENGANTAR Dengan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan membuat laporangan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dengan baik, lancer, dan tepat waktu. Praktek kerja lapangan merupakan media pembelajaran nyata untuk pengaplikasian teori yang didapatkan mahasiswa selama proses perkuliahan. Mahasiswa dituntut bekerja sesuai mekanisme yang berlaku pada perusahaan yang dituju. Pelaksanaan kerja praktek dan pembuatan laporan dimaksudkan adalah sebagai pemenuhan mata kuliah Kerja Praktek di Jurusan Teknik Industri, Universitas Pattimura Ambon. Dengan Judul “Perhitungan waktu Baku Proses Pembuatan Circuit Breaker Pada Segment 1180. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung, karena penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Laporan Kerja Praktek ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Dekan Fakultas Teknik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan. 2. Ibu Ariviana. L. Kakerissa, ST. MT selaku ketua jurusan Teknik Industri Universitas Pattimura, yang telah membimbing dan memberi bekal materi sebelum penulis melakukan kegiatan praktek kerja lapangan. 3. Bapak Daniel Bunga Pailin, ST. MT selaku ketua program studi Teknik Industri Universitas Pattimura, yang telah membimbing penulis sebelum melakukan kegiatan praktek kerja lapangan. 4. Ibu Indriati N. Bisono selaku ketua program studi Teknik Industri Universitas Kristen Petra Surabaya, yang telah menerima penulis dan teman-teman yang lain di Petra sebelum melakukan kegiatan praktek kerja lapangan. 5. Ibu Nova Sepadyati dan Bapak I. Nyoman Suapa selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan banyak arahan dan masukan selama menyelesaikan praktek kerja lapangan dan proses penyelesaian laporan. 6. Bapak Kriswanto selaku koordinator praktek kerja lapangan Universitas Kristen Petra, yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan selama melakukan praktek kerja lapangan. 7. Bpk. Henry Tandiono, Ibu Fatima Zahro, Mba Yohana dan seluruh staff yang memberikan arahan selama praktek kerja lapangan khususnya dalam Departement Process Optimization. Dan semua karyawan PT E-T-A yang telah membantu selama proses pengamatan khususnya pada segmen 1180 8. Dan terkhusus, Orang tua beserta keluarga yang telah memberikan motifasi serta arahan yang baik selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan hingga penyelesaian Laporan Praktek Kerja Lapangan. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... ii ABSTRAK ...................................................................................................... iii KATA PENGANTAR .................................................................................... iv UCAPAN TERIMA KASIH ......................................................................... v DAFTAR ISI ................................................................................................... vii DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN……. .................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah .............................................................................. 2 1.3. Batasan Masalah ................................................................................... 2 1.4. Tujuan PKL .......................................................................................... 2 1.5. Manfaat PKL ........................................................................................ 2 1.6. Sistematika Penulisan ........................................................................... 2 BAB II PENGENALAN PERUSAHAAN .................................................... 4 2.1. Gambaran Umum Institusi ................................................................... 4 2.1.1 Sejarah Perusahaan...................................................................... 4 2.1.2 Moto Visi dan Misi Perusahaan .................................................. 5 2.2. Struktur Organisasi Perusahaan............................................................ 6 2.3. Produk 1180 ........................................................................................ 7 2.4 Lingkup dan Kegiatan yang diamati ..................................................... 7 2.4.1 Deskripsi Pekerjaan..................................................................... 7 2.4.2 Jadwal Kerja ................................................................................ 8 BAB III METODOLOGI .............................................................................. 14 3.1. Landasan Teori ..................................................................................... 14 3.1.1 Peta Proses Operasi ..................................................................... 14 3.1.2 Tahap Pengukuran ....................................................................... 14 3.1.3 Pengukuran Waktu Secara Langsung.......................................... 14 3.1.4 Perhitungan Waktu ...................................................................... 14 3.1.5 Faktor Penyesuaian dan Kelonggaran ......................................... 14 3.2. Langkah-langkah Pemecahan Masalah ................................................ 18 3.2.1 Kerangka Pemikiran .................................................................... 18 3.2.2 Metode Penelitian........................................................................ 18 3.2.3 Pengamatan Proses Produksi ...................................................... 19 3.2.4 Pengambilan Data ....................................................................... 19 3.3. Hasil dan Pembahasan .......................................................................... 20 3.3.1 Hasil ............................................................................................ 20 3.3.2 Pembahasan ................................................................................. 54 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 68 4.1. Kesimpulan ........................................................................................... 68 4.2. Saran ..................................................................................................... 68 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 69 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jadwal Kera Minggu ke-1 ........................................................... 9 Tabel 2.2 Jadwal Kera Minggu ke-2 ........................................................... 10 Tabel 2.3 Jadwal Kera Minggu ke-3 ........................................................... 11 Tabel 2.4 Jadwal Kera Minggu ke-4 ........................................................... 12 Tabel 2.5 Jadwal Kera Minggu ke-5 ........................................................... 13 Tabel 3.1 Faktor Penyesuaian Westinghouse .............................................. 22 Tabel 3.2 Faktor Kelonggaran ..................................................................... 24 Tabel 3.3 Performance Rating .................................................................... 26 Tabel 3.4 Performance Rating .................................................................... 28 Tabel 3.5 Performance Rating .................................................................... 30 Tabel 3.6 Performance Rating .................................................................... 32 Tabel 3.7 Performance Rating .................................................................... 34 Tabel 3.8 Performance Rating .................................................................... 36 Tabel 3.9 Performance Rating .................................................................... 38 Tabel 3.10 Performance Rating .................................................................. 40 Tabel 3.11 Performance Rating .................................................................. 42 Tabel 3.12 Performance Rating .................................................................. 44 Tabel 3.13 Performance Rating .................................................................. 46 Tabel 3.14 Performance Rating .................................................................. 48 Tabel 3.15 Performance Rating .................................................................. 50 Tabel 3.16 Performance Rating .................................................................. 52 Tabel 3.17 Performance Rating .................................................................. 54 Tabel 3.18 Performance Rating .................................................................. 55 Tabel 3.19 Uji Kenormalan ......................................................................... 60 Tabel 3.20 Uji Keseragaman ....................................................................... 61 Tabel 3.21 Waktu Normal ........................................................................... 61 Tabel 3.22 Waktu Standar ........................................................................... 61 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan ............................................... 6 Gambar 2.2 Produk 1180............................................................................. 7 Gambar 3.1 Flow Chart Metode Penelitian ................................................ 18 Gambar 3.2 Peta Proses Operasi ................................................................. 20 Gambar 3.3 Uji Kenormalan ....................................................................... 21 Gambar 3.4 Uji Keseragaman ..................................................................... 22 Gambar 3.5 Uji Kenormalan ....................................................................... 24 Gambar 3.6 Uji Keseragaman ..................................................................... 24 Gambar 3.7 Uji Kenormalan ....................................................................... 26 Gambar 3.8 Uji Keseragaman ..................................................................... 26 Gambar 3.9 Uji Kenormalan ....................................................................... 28 Gambar 3.10 Uji Keseragaman ................................................................... 28 Gambar 3.11 Uji Kenormalan ..................................................................... 30 Gambar 3.12 Uji Keseragaman ................................................................... 30 Gambar 3.13Uji Kenormalan ...................................................................... 32 Gambar 3.14 Uji Keseragaman ................................................................... 32 Gambar 3.15 Uji Kenormalan ..................................................................... 34 Gambar 3.16 Uji Keseragaman ................................................................... 34 Gambar 3.17 Uji Kenormalan ..................................................................... 36 Gambar 3.18 Uji Keseragaman ................................................................... 36 Gambar 3.19 Uji Kenormalan ..................................................................... 38 Gambar 3.20 Uji Keseragaman ................................................................... 38 Gambar 3.21 Uji Kenormalan ..................................................................... 40 Gambar 3.22 Uji Keseragaman ................................................................... 40 Gambar 3.23 Uji Kenormalan ..................................................................... 42 Gambar 3.24 Uji Keseragaman ................................................................... 42 Gambar 3.25 Uji Kenormalan ..................................................................... 44 Gambar 3.26 Uji Keseragaman ................................................................... 44 Gambar 3.27 Uji Kenormalan ..................................................................... 46 Gambar 3.28 Uji Keseragaman ................................................................... 46 Gambar 3.29 Uji Kenormalan ..................................................................... 48 Gambar 3.30 Uji Keseragaman ................................................................... 48 Gambar 3.31 Uji Kenormalan ..................................................................... 50 Gambar 3.32 Uji Keseragaman ................................................................... 50 Gambar 3.33 Uji Kenormalan ..................................................................... 52 Gambar 3.34 Uji Keseragaman ................................................................... 52 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PT E-T-A Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan dari E-T-A Jerman. PT E-T-A adalah Perusahaan Modal Asing yang bergerak pada bidang komponen elektronika, khususnya circuit breaker. PT E-T-A sendiri memproduksi berbagai macam circuit breaker untuk rumah, industri, otomotif hingga aerocraft seperti Airbus dan Boeing. Pada segmen 1180 digunakan untuk produk mesin-mesin otomatis, industri, dan perkantoran. Produk 1180 buatan PT E-T-A Indonesia terdapat beberapa tipe produk . Beberapa tipe yang dimiliki antara lain tipe 41,49, 01, 45, dan 02 dengan besar arus pada kisaran 0.1-10A. Suatu pekerjaan akan dikatakan diselesaikan secara efisien apabila waktu penyelesaianya berlangsung paling singkat. Ukuran sukses dari suatu sistem produksi dalam industri biasanya dinyatakan dalam bentuk besarnya produktivitas atau besarnya output dan input yang dihasilkan. Dalam hal ini ukuran kerja manusia merupakan faktor utama yang menentukan usaha peningkatan produktivitas industri. Dalam pengukuran produktivitas biasanya selalu dihubungkan dengan keluaran secara fisik, yaitu produk akhir yang dihasilkan. Kondisi nyata yang sekarang terjadi pada Segmen 1180 adalah proses pengerjaan yang dilakukan oleh operator belum dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga menyebabkan waktu operasi yang lama. Maka untuk mengatasi masalah tersebut akan dilakukan perhitungan waktu baku untuk mengetahui seberapa cepat operator menyelesaikan pekerjaannya secara wajar,normal dan terbaik. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah : - Bagaimana waktu baku proses produksi produk Thermal Overcurrent Circuit Breaker di segment 1180 series? 1.3 Batasan Masalah Batasan permasalahan dalam praktek kerja lapangan sebagai berikut : - Perhitungan waktu baku di lakukan pada proses pembuatan Circuit Breaker Type 1180 , yang ditentukan oleh pihak perusahaan. 1.4 Tujuan PKL - Mencari waktu baku/waktu standar pada tiap-tiap proses pembuatan produk Thermal Overcurrent Circuit Breaker di segment 1180 series. 1.5 Manfaat PKL Perusahaan : Mendapatkan waktu baku yang akan dijadikan sebagai standar kedepannya. Mahasiswa : Mendapatkan pengalaman dalam mencari waktu baku/waktu standar. 1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam membuat praktek kerja lapangan ini terdiri dari: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang dari topik praktek kerja lapangan, rumusan masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang ini dicapai, batasan-batasan yang dialami dalam menjawab permasalahan dan sistematika dari penulisan laporan. BAB II : PENGENALAN PERUSAHAAN Bab ini berisi tentang gambaran umum institusi, struktur organisasi perusahaan dan lingkup kegiatan yang diamati selama penelitian. BAB III : METODOLOGI Bab ini berisi tentang landasan teori, tahapan-tahapan dan pengolahan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian. BAB IV : PENUTUP Bab ini berisi tentang jawaban dari tujuan akhir pelaksanaan praktek kerja lapangan. BAB II PENGENALAN PERUSAHAAN 2.1 Gambaran Umum Institusi 2.1.1 Sejarah Perusahaan PT E-T-A adalah sebuah perusahaan industri manufaktur yang memproduksi circuit breaker for equipment untuk perlindungan peralatan. E-T-A didirikan pada tahun 1948 oleh Jakob Ellenberger dan Harald A. Poensgen dan telah dimiliki oleh keluarga mereka sejak hari itu. Hari ini E-T-A memiliki 1200 karyawan di seluruh dunia dan jaringan dunia yang meliputi wakil dan anak perusahaan yang mencakup lebih dari 60 negara. PT E-T-A memiliki beragam kategori yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan antara lain circuit breaker, circuit protector, relay, sistem distribusi daya listrik dan solusi kabinet kontrol. Produk-produk yang diproduksi di PT E-T-A Indonesia akan dikirimkan ke PT E-T-A di Jerman untuk dipasarkan ke luar negeri, demikian pula dengan anak perusahaan di negara-negara lainnya. Produk yang diproduksi di PT E-T-A Indonesia ada tiga macam yaitu thermal overcurrent circuit breakers, thermalmagnetic overcurrent circuit breakers dan circuit breakers kinerja tinggi. Produk thermal-magnetic overcurrent circuit breakers di PT E-T-A Indonesia terdiri atas segmen 1160, 1170, 1180 dan 1658. Produk thermal-magnetic overcurrent circuit breakers di PT E-T-A Indonesia terdiri atas segmen 2216 dan 3600, dan produk circuit breakers kinerja tinggi di PT E-T-A Indonesia terdiri atas segmen 4120 dan 9510. Seri pemutus Arus Listrik Thermal 1180 dirancang untuk mengurangi waktu henti dalam aplikasi kontrol proses dan otomasi. Thermal Overcurrent Circuit Breaker Series 1180 E-T-A adalah pemutus sirkuit thermal kutub tunggal miniatur dengan aktuasi push opsional dan dilengkapi dengan mekanisme aksi-jepret dan bebas trip yang andal. Terminal blade memungkinkan 1180 masuk ke dalam soket untuk pemasangan rel yang dirancang untuk mengurangi waktu henti dalam aplikasi kontrol proses dan otomatisasi, produk ini menyediakan penggantian yang dapat disetel ulang untuk sekering blade dan mudah dipasang melalui sistem blok terminal yang dirancang khusus untuk tujuan yang saling melengkapi. Tombol pada 1180 ditekan secara langung untuk memberi energi kembali pada rangkaian. 2.1.2 Moto Visi dan Misi Perusahaan Enthusiasm, Teamwork and Achivement Oriented yaitu antusias, Kerjasama tim, dan Orientasi pada pencapaian. Adapun visi dan misi dari perusahaan PT E-T-A, sebagai berikut : a. Visi “To be a modern, customer oriented and independent company within the ETA group, where each individual enjoys to work”. Artinya : Menjadi perusahaan yang modern, yang berorientasi pada pelanggan dan mandiri dalam E-T-A grup, dimana setiap karyawan nyaman dalam bekerja. b. Misi - Mendukung E-T-A grup dengan memproduksi produk yang berkualitas. - Tanggung jawab untuk mencapai dan memperbaiki kualitas produk harus memiliki oleh seluruh karyawan perusahaan. - Mencapai tujuan utama perusahaan yaitu kepuasaan konsumen. - Kualitas tercapai dengan desain produk yang “kuat” komponen yang tepat, dan proses yang efektif serta efisien. - Pengukuran kinerja dapat diukur dengan standar internasional dan meningkatan keefektifan dari organisasi. 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan PT E-T-A Indonesia memiliki struktur organisasi dengan istilah management team. Management team terdiri dari executive committee dan 11 manajer. Pada segmen 1180 terdapat 11 karyawan. Struktur organisasi PT E-T-A sebagai berikut: MANAGEMENT TEAM PO Manager Harry Tandiono IT Manager Kuswanto Indragunawan Production and Facility Management Manager Nuryadi MPO Manager Kurniawan Wibowo Engineering Manager Johny Wijaya Directur Reimund Schmidt QHSE Manager Hardjono Santoso HCM Manager Yudi Darjanto Finance & Administrator Manager Yulies W. Diah Material Handlling Manager Fitria Anggraeni GM Business Develepment Agung Kurniawan EXECUTIVE COMMITIEE Procurement Manager Denny Alexander Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan 2.3 Produk 1180 Gambar 2.2 Produk 1180 Produk tipe 1180 Thermal Overcurrent Circuit Breaker dirancang untuk mengurangi waktu henti dalam aplikasi kontrol proses dan otomasi. Produk ini menyediakan penggantian yang dapat disetel ulang untuk sekering blade dan mudah dipasang melalui sistem blok terminal yang dirancang khusus untuk tujuan yang saling melengkapi. Tombol pada 1180 ditekan secara langung untuk memberi energi kembali pada rangkaian. 2.4 Lingkup dan Kegiatan yang diamati Ruang lingkup kerja yang diamati adalah bagian proses produksi khususnya produk Thermal Overcurrent Circuit Breaker Series 1180, yaitu dari pembuatan bimetall, assembly drucknopf komplett, rivet kontakniet, assembly komplett, tampoprint, laser, test room, sealing extenzer sampai proses packing pchenix yang dilakukan pada segmen 1180 . 2.4.1 Deskripsi Pekerjaan Dalam pekerjaan yang diamati, kerja lapangan ini lebih memfokuskan pada proses produksi di area segmen 1180 dimana segmen ini memiliki 16 proses dalam membuat 1 produk. 16 proses tersebut terdiri dari assembly komplett, drucknopf komplet, SAS, corecct bimetal, tilt therminal, press cut & band, las band, las draht, gulung band, gulung draht, rivet kontaknase, rivet kontakniet¸tampoprint, laser, sealing extenzer dan packing pchenix. Pada segmen 1180 akan dilakukan perhitungan waktu baku dengan tujuan untuk mengetahui seberapa cepat operator menyelesaikan pekerjaannya secara wajar dan normal 2.4.2 Jadwal Kerja Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019. Waktu praktek kerja lapangan yaitu dari hari senin sampai hari jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30. Secara umum kegiatan yang dilakukan selama praktek kerja lapangan yaitu sebagai berikut : Tabel 2.1 Jadwal Kerja Minggu Ke-1 Tanggal Jam kerja Perusahaan (07.30 16.30 ) Jam Datang Bagian Departemen Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan Jam Pulang 27-Jun-19 06:17 16:45 Process Optimazation 28-Jun-19 06:55 16:42 Process Optimazation Pengenalan pada perusahaan Sosialisasi : Definisi perusahaan Pengenalan perusahaan Produk yang Mencari masalah yang diproduksi akan dijadikan judul PKL Peraturan perusahaan K3 Pengambilan data tampoprint, assembly Pengambilan data project komplett, gulung band, las band & rivet kontaknase Meeting Masalah Solusi Tabel 2.2 Jadwal Kerja Minggu Ke-2 Tanggal Jam kerja Perusahaan (07.30 16.30 ) Bagian Departemen Rencana Kegiatan Jam Datang Jam Pulang 01-Jul-19 07:01 16:36 Process Optimazatio n Pengambilan data n02-Jul-19 07:10 16:39 Process Optimazatio n Pengambilan waktu siklus (cycle time) 03-Jul-19 07:11 16:32 Process Pengambilan data lanjutan Optimazatio pada segmen 1180. n 04-Jul-19 07:21 16:38 Process Optimazatio n 05-Jul-19 07:10 17:01 Process Optimazatio n Realisasi Kegiatan Pengambilan data lanjutan pada segmen 1180. Solusi Pengambilan data manual diganti dengan menggunakan aplikasi cycle time Berdiskusi dengan pebimbing lapangan mengenai pengambilan data Pengambilan data correct bimetal, tampoprint dan drucknopf komplett . Pengambilan waktu assembly komplett dan SAS.. Pengetikan laporan . Pengambilan data ulang dengan menggunakan aplikasi cycle time pada proses : tampoprint, gulung band, press cut & band, tilt therminal, drucknopf komplett, las band dan correct bimetal. Briefing. Pengambilan data ulang pada segmen 1180. Masalah Pengambilan data pada proses tilt therminal, laser, rivet kontaknase dan pengambilan video. Pengambilan waktu sealing extenzer, rivet kontakniet, packing visual (E-T-A) dan drucknopf komplett. Tabel 2.3 Jadwal Kerja Minggu Ke-3 Tanggal Jam kerja Perusahaan (07.30 16.30 ) Jam Datang Bagian Departemen Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan Jam Pulang 08-Jul-19 07:21 16:46 Process Optimazation Pengambilan data lanjutan. Pengukuran jarak pada PTKTK. 09-Jul-19 10-Jul-19 11-Jul-19 12-Jul-19 07:21 07:19 07:25 07:25 16:35 16:40 16:31 16:40 Process Optimazation Process Optimazation Pengambilan data lanjutan pada segmen 1180. Pengambilan data lanjutan. Pengukuran jarak PTKTK. Process Optimazation Pengetikan laporan. Pengambilan data. Pengolahan data. Process Optimazation Pengambilan data correct bimetal. Pengetikan laporan. Lanjut analisa data. Pengambilan waktu packing pchenix & sealing extenzer. Pengetikan laporan. Uji data. Pengambilan data pada proses gulung drath, laser & las drath. Pengetikan laporan. Pengetikan laporan. Uji data. Analisa data. Pembuatan OPC. Pembuatan flow chart. Pengetikan laporan. Pengambilan data tampoprint. Menghitung waktu normal & waktu baku. Pengetikan laporan. Analisa data. Masalah Solusi Tabel 2.4 Jadwal Kerja Minggu Ke-4 Tanggal Jam kerja Perusahaan (07.30 16.30 ) Jam Datang Bagian Departemen Rencana Kegiatan 15-Jul-19 07:29 16:36 Process Optimazation 16-Jul-19 07:36 16:34 Process Optimazation 17-Jul-19 - - Process Optimazation 18-Jul-19 07:26 16:39 Process Optimazation 19-Jul-19 07:26 Realisasi Kegiatan Jam Pulang 16:31 Process Optimazation Pengambilan jarak dan waktu PTKTK. Pengambilan data corret bimetal. Pengambilan jarak dan waktu pada PTKTK. Pengambilan data waktu sisa. Pengetikan laporan. Pengambilan jarak & waktu PTKTK. Pengetikan laporan. Pengambilan jarak dan waktu PTKTK. Pengetikan laporan. . Pengambilan jarak pada PTKTK. Pengetikan laporan. Pengambilan jarak pada PTKTK. Pengetikan laporan. Pengetikan laporan. Analisa data. Pengambilan jarak packing pchenix. Pengetikan laporan. Masalah Solusi Tabel 2.5 Jadwal Kerja Minggu Ke-5 Tanggal Jam kerja Perusahaan (07.30 16.30 ) Jam Datang Bagian Departemen Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan Jam Pulang 22-Jul-19 07:26 16:38 Process Optimazation Pengambilan jarak PTKTK : drucknopf komplett, sealing extenzer, SAS, correct bimetal, las band, las draht, press cut & band dan rivet kontaknase Pengetikan laporan. Pengambilan jarak PTKTK. Pengetikan laporan 23-Jul-19 07:29 16:40 Process Optimazation Pengetikan laporan Pengetikan laporan Analisa data 24-Jul-19 07:27 16:30 Process Optimazation Pengetikan laporan .Pengetikan laporan 25-Jul-19 07:28 16:42 Process Optimazation Pengetikan laporan Pengetikan laporan 26-Jul-19 07:30 17:33 Process Optimazation Pengetikan laporan Pengetikan laporan Masalah Solusi BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Landasan Teori 3.1.1 Peta Proses Operasi Peta proses operasi mendeskripsikan tahapan-tahapan proses operasi dari tahap awal sampai menjadi suatu produk jadi, dan memuat informasi-informasi yang diperlukan dari kegiatan kerja yang dilakukan (Sutalaksana et al., 1979, Peta Proses Operasi). 3.1.2 Tahap Pengukuran Pada tahap pengukuran, pengamat melakukan pengambilan data-data waktu elemen kerja dari pekerjaan yang akan ditentukan waktunya. Pengambilan data yang dilakukan menggunakan stopwatch. 3.1.3 Pengkuran Waktu Secara Langsung Dimana pengamat sedang berada di tempat proses pengukuran yang sedang diamati. Dengan demikian, secara langsug pengamat melakukan pengukuran atas waktu kerja yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengukuran waktu dengan menggunakan metode jam henti (stopwatch) sebagai alat utama dalam kajian waktunya. Teknik pengukuran ini paling banyak dikenal dan dipakai, salah satunya karena kesederhanaan aturan dan cara pengukuran (Sutalaksana et al.,1979) 3.1.4 Perhitungan Waktu Perhitungan Waktu Siklus Waktu siklus dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk dari tiap-tiap elemen pekerjaan, mulai dari bahan baku diproses hingga menjadi suatu produk jadi. 𝑊𝑆 = ∑ Keterangan : WS 𝑋𝑖 𝑁 = waktu siklus Xi = jumlah waktu penyelesaian yang diamati N = jumlah pengamatan yang dilakukan Perhitungan Waktu Normal Untuk menghitung waktu normal dalam suatu pekerjaan dapat ditentukan dengan mengalikan waktu siklus rata-rata dengan faktor penyesuaian (p) atau dengan peformance rating pekerja. 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 Keterangan : WN = waktu normal WS = waktu siklus P = faktor penyesuaian (performance rating) Perhitungan Waktu Standar (Waktu Baku) Dalam menghitung waktu standar diperlukan nilai faktor kelonggaran yang diperoleh dari penjumlahan tiga jenis nilai kelonggaran. Kelonggaran adalah faktor yang diberikan kepada suatu pekerjaan untuk memperoleh suatu kondisi lingkungan yang memadai atau mendukung sistem tersebut. 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 Keterangan : WB 1 1−𝐴 = waktu baku WN = waktu normal A = kelonggaran (allowance) 3.1.5 Faktor penyesuaian dan Kelonggaran Faktor penyesuaian merupakan sebuah faktor yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melakukan hal-hal lain selain tugas utamanya, sehingga dapat diperoleh waktu kerja yang lengkap dan dapat mewakili sistem kerja yang diamati. Faktor kelonggaran adalah faktor yang diperlukan oleh pekerja selama pengukuran, karena seseorang tidak mungkin bekerja seharian tanpa adanya gangguan, sehingga dibutuhkan waktu untuk kebutuhan pribadi, waktu untuk menghilangkan kelelahan, serta hambatan-hambatan yang tidak terduga dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ketiga hal tersebut secara nyata dibutuhkan oleh pekerja, namun tidak diamati, diukur, dicatat, dan dihitung. Tabel 3.1. Faktor Penyesuaian Westinghouse Tabel 3.2. Faktor Kelonggaran 3.2 Langkah-langkah Pemecahan Masalah 3.2.1 Kerangka Pemikiran START Pengamatan proses produksi 1180 series A Perhitungan Waktu Membuat Peta Proses Operasi Mengambil Data pada Proses Produksi Mengonfirmasi Perusahaan Tidak disetujui Disetujui Analisa data Uji Normal, Uji Keseragaman, dan Performance Rating, Perhitungan Waktu A Membuat kesimpulan END Gambar 3.1 flow chart Metode Penelitian 3.2.2 Metode Penelitian Metode penelitian ini menggunakan pengukuran waktu standar jam henti (stopwatch) secara langsug pengamat melakukan pengukuran atas waktu kerja yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. 3.2.3 Pengamatan Proses Produksi Tahap awal yang dilakukan dalam kegiatan kerja praktik adalah melakukan pengamatan proses produksi secara keseluruhan dari awal proses hingga akhir proses khususnya pada proses produksi di segmen 1180 series. Pengamatan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui nama dari setiap proses, mengetahui urutan proses yang benar dan rinci dalam membuat produk pada segmen 1180 series. 3.2.4 Pengambilan Data Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi cycle time. Aplikasi cycle time akan menghitung produk per pcs yang dirakit oleh operator untuk mengambil data waktu siklus dari operasi tersebut dan waktu elemen kerja operator. 3.3 Hasil dan Pembahasan 3.3.1 Hasil Peta Proses Operasi Peta Proses Operasi Nama Proses No.Peta Dipetakan Oleh Tanggal dipetakan : Pembuatan Thermal Overecurement Sircuit Breaker Tipe 1180 : 01 : Firda Dan Arifin : 22 juli 2019 Packing Sealing Laser Tampo print Rifet Kontakniet Rifet Kontaknase gulung Drath Lass Drath Gulung band Last band Press Cut Tillt Terminal 9.33 I-3 Total Assembly Komplett Perakitan 20.20 O-1 (Exzenter,Auslosehe bel,Ans.Stecker Complete,Steckhause unten,Steckhouse obeni, Bimetal indirect dan Drucknopf complete) OI-1 Pengambungan Bimetal dan Inspeksi 18.16 Ringkasan Jumlah Waktu (Detik) 16 137.29 1 60.77 7 Drucknop Komplett Inspeksi 60.77 Proses SAS Perakitan Pengela Pengole Pengela Perakitan Pengepresa Pembentukan Pemb Penyete 12.47 O-8 3.35 O-5 Bimetal 13.04 O-9 san 6.63 O-7 san 3.80 O-6 n dan 1.56 O-3 san 12.47 O-2 (Knopfka Bimetal Mit entuka 4.90 O-4 lan dan Bimetal pelumas Bimetal pe,Druck pemotonga Trager dan n Bimetal Isolationf pada nopf, n Bimetal Isolationfole Bimet ole Bimetal Kontaktbr al uecke 7.25 I-2 Inspeksi dan I-4 Inspeksi Druckfed er Unten) 8.35 I-1 Inspeksi Penamaan Penamaan Pemasa Pemasa Menyegel Memasukan 14.36 O-16 Sicuit 1.26 O-15 lubang 11.67 O-14 Tipe dan 6.75 O-13 Amper 2.27 O-12 ngan 2.37 O-11 ngan 20.19 O-10 Amper Kontak Kontak Sircuit Breaker ke niet nase Breaker dalam box pada pada 8.34 I-6 Inspeksi 7.55 I-5 Inspeksi Bimetal Bimetal 8.15 Corect Bimetal - 25 265.19 Inspeksi Penyimpanan 67.13 1 I-7 Gambar 3.2 Peta Proses Operasi Bottleneck adalah penyempitan jalur dimana proses assembly komplett menumpuk, dikarenakan menunggu bahan-bahan dari proses sebelumnya agar bisa menjalankan proses assembly komplett. Line balancing adalah strategi produksi untuk menyeimbangkan waktu dan beban di sejumlah proses yang saling berhubungan dalam suatu lini produksi sehingga tidak terjadi kemacetan proses ataupun kapasitas yang berlebihan. Waktu dan beban kerja di setiap stasiun perakitan harus dikendalikan sesuai dengan waktu siklus yang ditentukan, kemacetan proses pada produksi ataupun kapasitas berlebihan pada proses produksi yang saling berhubungan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan manufaktur yang bersangkutan. Berikut adalah hasil pengujian dari tiap-tiap proses pembuatan produk Thermal Overcurrent Circuit Breaker di segmen 1180 dimana dalam hasil uji ini terdapat uji kenormalan, keseragaman, performance rating, waktu normal, waktu standar dan peta tangan kiri tangan kanan Assembly Komplett Probability Plot of assemblykomplett pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 80 Percent 70 60 50 40 30 20 10 5 1 16 17 18 19 20 21 22 assemblykomplett pagi 23 24 25 Gambar 3.3 Uji kenormalan 20.20 1.476 30 0.091 >0.150 Xbar Chart of assembly komplett pagi 24 UCL=23.368 23 Sample Mean 22 21 _ _ X=20.19 20 19 18 LCL=17.012 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.4 Uji keseragaman Tabel 3.3 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0 Usaha 0.12 Kondisi Kerja 0.04 Konsistensi 0.02 Total 0.18 P(1+Total) 1.18 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 20.2 × 1.18 = 23,836 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 1 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 1−𝐴 = 23,836 × (1/(1-0.1) = 26,46 detik Drucknopf Komplett Probability Plot of drucknopf komplett siang Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 12.47 0.9148 30 0.077 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 10 11 12 13 drucknopf komplett siang 14 15 Gambar 3.5 Uji kenormalan Xbar Chart of drucknopf komplett siang UCL=14.411 14 Sample Mean 13 _ _ X=12.47 12 11 LCL=10.529 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.6 Uji keseragaman Tabel 3.4 Performance Rating Performance Rating Keterampilan Usaha Kondisi Kerja Konsistensi Total P(1+Total) 0.11 0.02 0.04 0.02 0.19 1.19 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 12.47 × 1.19 = 14,8393 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 1 1−𝐴 = 14,8393 × (1/(1-0.1)= 16,47 detik Gulung Band Probability Plot of gulung band pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 12.47 0.8411 30 0.089 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 10 11 12 13 gulung band pagi 14 15 Gambar 3.7 Uji kenormalan Xbar Chart of gulung band pagi 14.5 UCL=14.254 14.0 13.5 Sample Mean 13.0 _ _ X=12.47 12.5 12.0 11.5 11.0 LCL=10.686 10.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.8 Uji keseragaman Tabel 3.5 Performance Rating Performance Rating Keterampilan Usaha Kondisi Kerja Konsistensi Total P(1+Total) 0 0.02 0.02 0.02 0.06 1.06 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 12.47 × 1.06 = 13,2182 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 13,2182 × (1/(1-0.1) = 14,68 detik Gulung Draht Probability Plot of gulung draht pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 23.68 1.938 30 0.116 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 20 22 24 26 gulung draht pagi 28 30 Gambar 3.9 Uji kenormalan Xbar Chart of gulung draht pagi 28 UCL=27.791 27 26 Sample Mean 1 1−𝐴 25 _ _ X=23.68 24 23 22 21 20 LCL=19.569 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.10 Uji keseragaman Tabel 3.6 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.11 Usaha 0.05 Kondisi Kerja 0.04 Konsistensi 0.02 Total 0.22 P(1+Total) 1.22 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑊𝑃 = 23.68 × 1.22 = 28,8896 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 28,8896 × (1/(1-0.1) = 32,07 detik Las Band Probability Plot of las band siang Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 6.633 1.014 30 0.142 0.121 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 4 5 6 7 las band siang 8 9 10 Gambar 3.11 Uji kenormalan Xbar Chart of las band siang 9 UCL=8.784 8 Sample Mean 1 1−𝐴 7 _ _ X=6.633 6 5 LCL=4.482 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.12 Uji keseragaman Tabel 3.7 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.11 Usaha 0.02 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.17 P(1+Total) 1.17 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 6.63 × 1.17 = 7,7571 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 1−𝐴 = 7,7571 × (1/(1-0.1) = 8,61 detik Laser Probability Plot of laser sore Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 12.15 0.6497 30 0.143 0.120 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 10 11 12 laser sore 13 14 Gambar 3.13 Uji kenormalan Xbar Chart of laser sore UCL=13.528 13.5 13.0 Sample Mean 1 12.5 _ _ X=12.15 12.0 11.5 11.0 LCL=10.772 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.14 Uji keseragaman Tabel 3.8 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.11 Usaha 0.10 Kondisi Kerja 0.06 Konsistensi 0.02 Total 0.29 P(1+Total) 1.29 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 11.67 × 1.29 = 15,0543 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 1−𝐴 = 15,0543 × (1/(1-0.1) = 16,71 detik Packing Pchenix Probability Plot of packing pchenix pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 80 Percent 1 70 60 50 40 30 20 10 5 1 11 12 13 14 15 16 packing pchenix pagi 17 18 Gambar 3.15 Uji kenormalan 14.36 1.327 30 0.082 >0.150 Xbar Chart of packing pchenix pagi UCL=17.175 17 Sample Mean 16 15 _ _ X=14.36 14 13 12 LCL=11.545 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.16 Uji keseragaman Tabel 3.9 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0 Usaha 0.10 Kondisi Kerja 0.04 Konsistensi 0.02 Total 0.16 P(1+Total) 1.16 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 14.36 × 1.16 = 16,6576 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 1 1−𝐴 = 16,6576 × (1/(1-0.1) = 18,49 detik Press,Cut & Band Probability Plot of press, cut & band siang Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 3.803 0.3812 30 0.112 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 3.0 3.5 4.0 press, cut & band siang 4.5 5.0 Gambar 3.17 Uji kenormalan Xbar Chart of press, cut & band siang 4.8 UCL=4.612 4.6 4.4 Sample Mean 4.2 4.0 _ _ X=3.803 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 LCL=2.994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.18 Uji keseragaman Tabel 3.10 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.08 Usaha 0.10 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.22 P(1+Total) 1.22 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 3.80 × 1.22 = 4,636 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 4,636 × (1/(1-0.1) = 5,14 detik Rivet Kontaknase Probability Plot of rivet kontaknase pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 2.373 0.7053 30 0.151 0.079 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 rivet kontaknase pagi 3.5 4.0 Gambar 3.19 Uji kenormalan Xbar Chart of rivet kontaknase pagi 4.0 UCL=3.869 3.5 3.0 Sample Mean 1 1−𝐴 _ _ X=2.373 2.5 2.0 1.5 1.0 LCL=0.877 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 Gambar 3.20 Uji keseragaman Tabel 3.11 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.11 Usaha 0.05 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.2 P(1+Total) 1.2 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 2.37 × 1.2 = 2,844 detik 15 Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 2,844 × (1/(1-0.1) = 3.16 detik Rivet Kontakniet Probability Plot of rivet kontakniet pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 2.269 0.3849 30 0.127 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 1.0 1.5 2.0 2.5 rivet kontakniet pagi 3.0 Gambar 3.21 Uji kenormalan Xbar Chart of rivet kontakniet pagi 3.25 UCL=3.085 3.00 2.75 Sample Mean 1 1−𝐴 2.50 _ _ X=2.269 2.25 2.00 1.75 1.50 LCL=1.453 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.22 Uji keseragaman Tabel 3.12 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.11 Usaha 0.05 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.2 P(1+Total) 1.2 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 2.27 × 1.2 = 2,724 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 2,724 × (1/(1-0.1) = 3,02 detik SAS Probability Plot of SAS pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 1.557 0.2527 30 0.080 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 1.0 1.2 1.4 1.6 SAS pagi 1.8 2.0 2.2 Gambar 3.23 Uji kenormalan Xbar Chart of SAS pagi 2.2 UCL=2.093 2.0 Sample Mean 1 1−𝐴 1.8 _ _ X=1.557 1.6 1.4 1.2 LCL=1.021 1.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 15 Gambar 3.24 Uji keseragaman Tabel 3.13 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.08 Usaha 0.05 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.17 P(1+Total) 1.17 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 1.56 × 1.17 = 1,8252 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 1,8252 × (1/(1-0.1) = 2,02 detik Sealing Extenzer Probability Plot of sealing extenzer pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 1.262 0.4020 30 0.118 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 0.5 1.0 1.5 sealing extenzer pagi 2.0 Gambar 3.25 Uji kenormalan Xbar Chart of sealing extenzer pagi 2.25 UCL=2.115 2.00 1.75 Sample Mean 1 1−𝐴 1.50 _ _ X=1.262 1.25 1.00 0.75 0.50 LCL=0.409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 Gambar 3.26 Uji keseragaman Tabel 3.14 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.06 Usaha 0.05 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.15 P(1+Total) 1.15 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 1.26 × 1.15 = 1,449 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 15 1 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 1,449 × (1/(1-0.1) = 1,60 detik Tampoprint Probability Plot of Tampoprint pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 6.748 0.8779 30 0.120 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 5 6 7 Tampoprint pagi 8 9 Gambar 3.27 Uji kenormalan Xbar Chart of Tampoprint pagi 9 UCL=8.610 8 Sample Mean 1−𝐴 _ _ X=6.748 7 6 5 LCL=4.886 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 Gambar 3.28 Uji keseragaman 15 Tabel 3.15 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0 Usaha 0.05 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.09 P(1+Total) 1.09 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 6.75 × 1.09 = 7,3575 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 7,3575 × (1/(1-0.1) = 8,17 detik Tilt Terminal Probability Plot of Tilt Terminal Siang Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 80 Percent 1 1−𝐴 70 60 50 40 30 20 10 5 1 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Tilt Terminal Siang 4.5 5.0 Gambar 3.29 Uji kenormalan 3.351 0.6590 30 0.134 >0.150 Xbar Chart of Tilt Terminal Siang 5.0 UCL=4.749 4.5 Sample Mean 4.0 _ _ X=3.351 3.5 3.0 2.5 2.0 LCL=1.953 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 Gambar 3.30 Uji keseragaman Tabel 3.16 Performance Rating Performance Rating Keterampilan Usaha Kondisi Kerja Konsistensi Total P(1+Total) 0.08 0.02 0.02 0.02 0.14 1.14 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 3.35 × 1.14 = 3,819 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 1 1−𝐴 = 3,819 × (1/(1-0.1) = 4,23 detik 15 Las Draht Probability Plot of Las draht pagi Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 13.04 1.120 30 0.137 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 10 11 12 13 14 Las draht pagi 15 16 Gambar 3.31 Uji kenormalan Xbar Chart of Las draht pagi 16 UCL=15.416 15 Sample Mean 14 _ _ X=13.04 13 12 11 LCL=10.664 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 Gambar 3.32 Uji keseragaman Tabel 3.17 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.08 Usaha 0.10 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.22 P(1+Total) 1.22 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 13.04 × 1.22 = 15,9088 detik 15 Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 = 15,9088 × (1/(1-0.1) = 17,66 detik Corecct Bimetal Probability Plot of corecct bimetal siang Normal 99 Mean StDev N KS P-Value 95 90 4.903 0.4489 30 0.085 >0.150 Percent 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 4.0 4.5 5.0 corecct bimetal siang 5.5 6.0 Gambar 3.33 Uji kenormalan Xbar Chart of corecct bimetal siang 6.0 UCL=5.855 5.5 Sample Mean 1 1−𝐴 _ _ X=4.903 5.0 4.5 4.0 LCL=3.951 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sample 10 11 12 13 14 Gambar 3.34 Uji keseragaman Tabel 3.18 Performance Rating Performance Rating Keterampilan 0.03 Usaha 0.10 Kondisi Kerja 0.02 Konsistensi 0.02 Total 0.17 P(1+Total) 1.17 15 𝑊𝑁 = 𝑊𝑆 × 𝑃 = 4.90 × 1.17 = 5,733 detik Allowance 10% (ditetapkan oleh perusahaan) 𝑊𝐵 = 𝑊𝑁 3.3.2 1 1−𝐴 = 5,733 × (1/(1-0.1) = 6,37 detik Pembahasan Uji Kenormalan Dalam menguji kenormalan menggunakan software MINITAB, dimana pengujian dilakukan dari tiap-tiap proses. Tabel 3.19 Uji Kenormalan No Proses Mean StDev N KS P-value 1. Assembly Komplett 20.20 1.476 30 0.091 >0.150 2. Drucknopf Komplett 12.47 0.9148 30 0.077 0.150 3. Gulung Band 12.47 0.8411 30 0.089 >0.150 4. Gulung Draht 23.68 1.938 30 0.116 >0.150 5. Las Band 6.633 1.014 30 0.142 0.121 6. Las Draht 13.04 1.120 30 0.137 >0.150 7. Laser 12.15 0.6197 30 0.143 0.120 8. Packaging Pchenix 14.36 1.327 30 0.082 >0.150 9. Press, cut & Band 3.803 0.3812 30 0.112 >0.150 10. Rivet Kontaknase 2.373 0.7053 30 0.151 0.079 11. Rivet Kontakniet 2.269 0.3849 30 0.127 >0.150 12. SAS 1.557 0.2527 30 0.080 >0.150 13. Sealing Extenzer 1.262 0.4020 30 0.118 >0.150 14. Tampoprint 6.748 0.8779 30 0.120 >0.150 15. Tilt Terminal 3.351 0.6990 30 0.134 >0.150 16. Correct Bimetal 4.903 0.4489 30 0.085 >0.150 Uji kenormalan menggunakan taraf p-value, jika p-value lebih besar dari 0,05 data dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian data yang ditampilkan memiliki p-value lebih besar dari 0,05 (berdistribusi normal). Uji kenormalan ini dilakukan untuk menilai data sebaran pada sebuah proses, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji Keseragaman Tabel 3.20 Uji Keseragaman No Proses UCL 𝑋̿ LCL 1. Assembly Komplett 23.368 20.19 17.012 2. Drucknopf Komplett 14.411 12.47 10.529 3. Gulung Band 14.254 12.47 10.686 4. Gulung Draht 27.791 23.68 19.569 5. Las Band 8.784 6.633 4.482 6. Laser 13.528 12.15 10.772 7. Packing Pchenix 17.175 14.36 11.545 8. Press,cut & band 4.612 3.803 2.994 9. Rivet Kontaknase 3.869 2.373 0.877 10. Rivet Kontakniet 3.085 2.269 1.453 11. SAS 2.093 1.557 1.021 12. Sealing Extenzer 2.115 1.262 0.409 13. Tampoprint 8.610 6.748 4.886 14. Tilt Terminal 4.749 3.351 1.953 15. Las Draht 15.416 13.04 10.664 16. Corecct Bimetal 5.855 4.903 3.951 Untuk memisahkan data yang memiliki karakteristik yang berbeda pengamat melakukan pengujian keseragaman untuk memastikan data pengamat berada pada karakteristik yang sama atau tidak. Berdasarkan hasil uji data pengukuran yang diperoleh, data tersebut berada dalam batas kontrol. Performance Rating Dalam menilai kecepatan yang dilakukan operator saat bekerja, dapat dilihat berdasarkan tiap-tiap proses. Pada assembly komplett keterampilan operator average karena gerakan operator cepat tetapi tidak lambat, bekerja cukup teliti dan mengetahui seluk-beluk pekerjaannya. Usaha operator excessive karena kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari kerja. Kondisi kerja excellent karena kondisi lingkungan cocok bagi pekerjaan, tapi masih di bawah kondisi ideal dan pekerja merasa nyaman dengan kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada drucknopf komplett keterampilan operator mendapat excellent karena operator bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan dan gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dikerjakan tanpa kesalahan. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya, tempat kerjanya diatur rapi dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator excellent karena kondisi lingkungan cocok bagi pekerjaan, tapi masih di bawah kondisi ideal dan pekerja merasa nyaman dengan kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada gulung band keterampilan operator mendapat average karena gerakangerakannya cukup menunjukkan tiadanya keraguan, tampak cukup terlatih dan mengetahui seluk-beluk pekerjaannya dan juga bekerja cukup teliti. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya, tempat kerjanya diatur rapi dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator juga good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada gulung draht keterampilan operator mendapat excellent karena operator bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan dan gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dikerjakan tanpa kesalahan. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya, tempat kerjanya diatur rapi dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator excellent karena kondisi lingkungan cocok bagi pekerjaan, tapi masih di bawah kondisi ideal dan pekerja merasa nyaman dengan kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada las band keterampilan operator mendapat excellent karena operator bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan dan gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dikerjakan tanpa kesalahan. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya, tempat kerjanya diatur rapi dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator juga good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada las draht keterampilan operator mendapat excellent karena operator terlihat telah terlatih dengan baik dan bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan. Usaha operator juga excellent karena lancarnya, perpindahan dari suatu elemen keelemen lainnya tidak terlihat dan gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali. Kondisi kerja operator good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada laser keterampilan operator mendapat excellent karena operator bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan dan gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dikerjakan tanpa kesalahan. Usaha operator juga excellent karena lancarnya perpindahan dari sauatu elemen keelemen lainnya tidak terlihat. Kondisi kerja ideal karena kondisi lingkungan paling cocok untuk pekerjaan bersangkutan dan memungkinkan peforma maksimal bagi pekerja. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada packing pchenix keterampilan operator mendapat average karena gerakan-gerakannya cukup menunjukkan tiadanya keraguan, tampak cukup terlatih dan mengetahui seluk-beluk pekerjaannya dan juga bekerja cukup teliti. Usaha operator excellent karena gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali. Kondisi kerja operator juga excellent karena kondisi lingkungan cocok bagi pekerjaan, tapi masih dibawah kondisi ideal dan pekerja merasa nyaman dengan kondisi lingkungan. Dan konsistensi operator good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada press, cut & band keterampilan operator mendapat excellent karena operator terlihat telah terlatih dengan baik dan bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan. Usaha operator juga excellent karena lancarnya, perpindahan dari suatu elemen keelemen lainnya tidak terlihat dan gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali. Kondisi kerja operator good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada rivet kontaknase keterampilan operator mendapat excellent karena operator bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan dan gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dikerjakan tanpa kesalahan. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya, tempat kerjanya diatur rapi dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi operator good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada rivet kontakniet keterampilan operator mendapat excellent karena operator bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan dan gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dikerjakan tanpa kesalahan. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator juga good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan pekerja mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada SAS keterampilan operator mendapat excellent karena operator terlihat telah terlatih dengan baik dan bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator juga good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada sealing extenzer keterampilan operator mendapat good karena operator gerakan-gerakannya cepat dan kualitas hasil baik. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya, tempat kerjanya diatur rapi dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator juga good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada tampoprint keterampilan operator mendapat average karena gerakangerakannya cukup menunjukkan tiadanya keraguan, tampak cukup terlatih dan mengetahui seluk-beluk pekerjaannya dan juga bekerja cukup teliti. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya, tempat kerjanya diatur rapi dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator juga good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada tilt terminal keterampilan operator mendapat excellent karena operator terlihat telah terlatih dengan baik dalam melakukan proses tilt therminal, bekerjanya cepat tetapi halus dan bekerjanya terkoordinasi. Usaha operator good karena jarang menganggur dalam melakukan pekerjaannya, tempat kerjanya diatur baik dan rapi, dan kecepatan kerjanya baik. Kondisi kerja operator juga good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan pekerja mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi juga dinilai good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Pada corecct bimetal keterampilan operator mendapat good karena gerakangerakan terkoorndinasi dengan baik dan gerakan-gerakan operator cepat. Usahan operator excellent karena gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali. Kondisi kerja operator good karena kondisi lingkungan cukup nyaman dan tidak ada keluhan mengenai kondisi lingkungan. Dan konsistensi operator juga good karena waktu pekerjaan operator relatif stabil. Waktu Normal Pada perhitungan waktu normal dihitung berdasarkan tiap-tiap proses : Tabel 3.21 Waktu Normal No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Proses Assembly Komplett Drucknopf Komplett Gulung Band Gulung Draht Las Band Las Draht Laser Packing Pchenix Press,cut & band Rivet Kontaknase Rivet Kontakniet SAS Sealing Extenzer Tampoprint Tilt Terminal Correct Bimetal Waktu Normal (detik) 23,84 14,84 13,22 28,89 7,76 15,91 15,05 16,66 4,64 2,84 2,72 1,82 1,45 7,36 3,82 5,73 Jadi jika operator tidak bekerja dengan kecepatan yang wajar maka pekerja dikatakan memiliki waktu normal yang tidak sebagaimana mestinya. Waktu Standar / waktu baku (Wb) Tabel 3.22 Waktu Standar No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Proses Assembly Komplett Drucknopf Komplett Gulung Band Gulung Draht Las Band Laser Packaging Pchenix Press, cut & band Rivet Kontaknase Rivet Kontakniet SAS Sealing Extenzer Tampoprint Tilt Terminal Las Draht Corecct Bimetal Waktu Baku/Waktu Standar (detik) 26,46 16,47 14,68 32,07 8,61 16,71 18,49 5,14 3.16 3,02 2,02 1,60 8,17 4,23 17,66 6,37 Jadi waktu untuk setiap proses harus dinyatakan termasuk toleransi untuk beristirahat untuk mengatasi kelelahan atau untuk faktor-faktor yang tidak dapat dihindarkan. Namun pada jangka waktu penggunaannya waktu standar ada batasnya. BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasilmperhitungan waktu baku diperoleh waktu baku terbesar adalaah pada proses gulung drath dengan waktu penyelesaian sebesar 32.07 detik sedangkkan waktu baku terkecil adalah pada proses sealing dengar waktu penyelesaian sebesar 1.60 detik. 4.2 Saran Dalam melakukan pengembangan lebih lanjut penulis memberikan saran agar perusahaan PT. E-T-A Indonesia dapat waktu standar terbaik untuk dijadikan sebagai patokan untuk kedepannya. DAFTAR PUSTAKA Steven Irawan, I. B. (n.d.). Peningkatan Kemampuan Analisa Root-Cause Staf Produksi PT E-T-A Indonesia Dalam Upaya Penurunan Kecacatan. Sutalaksana et al., 1979. (n.d.). Peta Proses Operasi. In Y. &. Ngaliman, ERGONOMI (p. 280). Andi. Sutalaksana et al., 1979. (n.d.). Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan. In Y. &. Ngaliman, ERGONOMI (p. 295). Andi. Sutalaksana et al.,1979. (n.d.). pengukuran waktu standar jam henti. In Y. &. Ngaliman, ERGONOMI (p. 90). Andi. Sutalaksana et al.,1979. (n.d.). peta kerja. In N. B. Yanto, ERGONOMI (p. 276). Andi. LAMPIRAN Data Cycle Time