Solución de problemas de inundaciones prematuras de torres El análisis exhaustivo de los datos de campo y la hidráulica de la bandeja junto con el escaneo gamma fueron factores clave en la resolución de problemas de inundación prematura en un debutanizador. LOWELL PLESS Tracerco ANDRÉ PERSCHMANN, DAVID BRUDER and THOMAS WALTER Linde AG L a inundación se define como una condición operativa donde el fluido se acumula en una columna. Es la causa más común de limitación de la capacidad de una columna de separación.1 La acumulación de líquido en una columna puede iniciarse a partir de una variedad de mecanismos, por ejemplo, la inundación por chorro, la obstrucción del tubo descendente y la inundación de respaldo. Las inundaciones generalmente se revelan por un aumento repentino en la presión diferencial de la columna. Se han informado en la literatura varios motivos de mal funcionamiento de la columna. Muchas de las averías de las columnas relacionadas con las inundaciones se deben a incrustaciones.2 Este es un caso de estudio de la resolución de problemas con éxito de la inundación prematura de un desbutanizador en una unidad de craqueo a vapor. La columna ha estado funcionando bien durante décadas y, por lo general, no tuvo problemas serios durante el típico ciclo de cinco años. Sin embargo, durante un ciclo reciente, la columna había estado en funcionamiento durante solo dos años y medio desde su último cierre cuando se detectaron inundaciones. El propietario de la planta midió un rápido aumento en la caída de presión en octubre de 2017. Poco después, la pureza del producto de fondo se deterioró, seguido por el deterioro de la pureza del producto de cabeza y la operación de la columna se volvió inestable. La velocidad de alimentación al debutanizador tuvo que reducirse para lograr una operación en estado estacionario nuevamente. Debido a esto, la columna finalmente se convirtió en un cuello de botella, limitando la producción de etileno a aproximadamente el 80% de la capacidad de la planta. Por lo tanto, era necesario identificar urgentemente la causa raíz de las inundaciones prematuras y desarrollar una solución para superar el cuello de botella en la capacidad. Como muestra la Figura 1, el desbutanizador está equipado con 20 bandejas de válvulas www.digitalrefining.com q3 tracerco.indd 1 Overhead Condenser Tray 48 C4+ from depropaniser Tray 32 PD / TOP Tray 31 Reflux drum Tray 21 C4 product C4+ from pre-separation Reflux pump Tray 20 Tray 19 Tray 2 PD /BTM Tray 1 Reboiler Sealbox with downpipes C5+ product to gasoline train Figure 1 Simplified process scheme of the debutaniser (courtesy of Linde AG) estándar de dos pasos en la sección inferior debajo de la entrada de alimentación inferior, 11 bandejas de válvulas estándar de una pasada en la sección central debajo de la entrada de alimentación superior y 17 válvulas estándar de una pasada bandejas en la sección superior. Cada sección tiene bajantes rectos en un espacio de bandeja de 600 mm (~ 24 in). Una fracción C4 + de una columna de separación previa aguas arriba se alimenta a la entrada de alimentación inferior del desbutanizador y una fracción C4 + de un despropanizador aguas arriba se introduce en la entrada de alimentación superior del debutanizador. Las alimentaciones se separan en un producto de cabeza C4 y un producto de cola C5 +. La columna funciona normalmente a una presión de cabeza de 4,75 bara (68,9 psia) y una temperatura del fondo de 105 ° C (221 ° F). El desbutanizador está equipado con dos medidas de presión diferencial (ΔP): una medida ΔP que cubre las bandejas superiores, bandejas 21-48, y la otra que cubre las bandejas inferiores, bandejas 1-19. El inhibidor de polimerización se alimenta a los fraccionadores aguas arriba para evitar la contaminación del polímero en el desbutanizador. Análisis de raíz de la causa Primero, el propietario de la planta analizó los datos operativos para comprender mejor los fenómenos de inundación. En octubre de 2017 se notó un aumento repentino de la presión diferencial en las bandejas 1-19 PTQ Q3 2020 99 13/06/2020 16:17 400 160 300 120 250 100 200 80 150 60 100 40 Pressure drop, in H2O 140 12 :0 0 p 2: m 00 p 4: m 00 p 6: m 00 p 8: m 00 10 pm :0 0 p 12 m :0 0 am 2: 00 am 4: 00 am 6: 00 am 8: 00 10 am :0 0 12 am :0 0 p 2: m 00 p 4: m 00 pm Pressure drop, mbar Load reduced by operator 350 Time, h Differential pressure across bottom section (Trays 1–19) Differential pressure across middle and upper sections (Trays 21–48) Figura 2 Presión diferencial medida del 4 al 6 de octubre de 2017 (cortesía de Linde AG) en la sección inferior (consulte la Figura 2). Poco después de que la caída de presión del fondo se estabilizara, la caída de presión en las secciones media y superior, bandejas 21-48, comenzó a aumentar significativamente. Como muestra la Figura 2, la caída de presión en la sección inferior pasó de 180 mbar a 350 mbar (72 en H2O a 141 en H2O), seguida de la caída de presión en las secciones media y superior que aumentó de 160 mbar a 370 mbar (64 en H2O a 149 en H2O). Después de que se redujo la velocidad de alimentación a la columna, la acumulación de líquido en las bandejas pareció detenerse inmediatamente y luego retroceder. La caída de presión en las secciones media y superior disminuyó hasta que se alcanzó nuevamente el valor inicial. Poco después, se observó una reducción en la caída de presión en la sección inferior. La operación en estado estacionario y una caída de presión normal se lograron después de que todo el líquido acumulado se retirara de las bandejas. La investigación de los datos de caída de presión fue la primera indicación de que la causa raíz de la inundación prematura se encontraba en la sección inferior de la columna, debido a que la acumulación de líquido y, por lo tanto, una mayor caída de presión siempre tiene lugar por encima de la restricción de flujo de líquido. El debutanizador es bien conocido por su contaminación por polimerización de butadieno. Por lo tanto, esta observación fue una fuerte indicación de que las incrustaciones de polímeros en la sección inferior Trays 21–48 0˚ 90˚ 270˚ 180˚ Detector Source Trays 1–20 Active area Downcomer 0˚ 90˚ 270˚ 180˚ Figura 3 Orientaciones de la línea de exploración: línea base de agosto de 2017 y exploración de inundaciones de diciembre de 2017 - línea de exploración azul; Diciembre de 2017 escaneos del área activa este y del tubo descendente en condiciones normales: líneas de escaneo negras, naranjas y verdes podrían haber causado el bloqueo del área activa de la bandeja y / o el taponamiento de las bajantes. Sin embargo, se estudiaron varios aspectos del diseño de la bandeja antes de que toda la investigación se centrara en las inundaciones causadas por el ensuciamiento. En segundo lugar, se realizó una clasificación hidráulica de las bandejas utilizando datos de la planta de una operación anterior de alta carga de la columna. Los resultados demostraron que las bandejas de válvulas tienen capacidad suficiente para acomodar los caudales normales cuando no se produce el taponamiento. La caída de presión global calculada, incluida la altura estática y la caída de presión de la boquilla aérea, coincidió con la caída de presión medida de 290 mbar (116 en H2O) para la operación de alta carga y, por lo tanto, demostró la validez de la simulación. Se pudo concluir que el diseño de la bandeja de válvulas no limitaba la capacidad de la columna. Sin embargo, todavía existía la posibilidad de que las bandejas se colapsaron, lo que solo se pudo verificar mediante escaneo gamma. El escaneo gamma es una técnica de investigación no intrusiva para diagnosticar el mal funcionamiento del equipo de proceso mientras está en funcionamiento. Durante la medición, una fuente radiactiva emisora de rayos gamma, junto con un detector de radiación, se bajan sincrónicamente a los lados opuestos de la columna. El haz de radiación atraviesa el equipo de proceso y el detector de radiación mide su intensidad en términos de tasa de recuento. La interacción del haz de rayos gamma con la estructura de la columna, las partes internas y el fluido del proceso causa la atenuación del rayo gamma, que se correlaciona con la densidad promedio del material. Tracerco ya había realizado un análisis de referencia en nombre del propietario de la planta en condiciones normales de funcionamiento en agosto de 2017, tres meses antes de que se produjeran inundaciones prematuras por primera vez. Se escanearon todas las bandejas, pero solo se escanearon las áreas activas occidentales de las bandejas de dos pasadas en la sección inferior. La orientación de la línea de exploración se muestra en la Figura 3. Los resultados de la exploración de la línea de base se muestran en la Figura 4. Las 48 bandejas contenían niveles adecuados de líquido aireado, por lo que se confirmó el buen estado mecánico de las bandejas. Las 100 PTQ Q3 2020 www.digitalrefining.com q3 tracerco.indd 2 13/06/2020 16:17 bandejas de una pasada en la sección superior se cargaron uniformemente, con niveles de espuma de bandeja que oscilaban entre el 31 y el 48% del espacio entre bandejas. En la sección inferior, las bandejas 3 a 20 y la bandeja 1 mantenían niveles de espuma uniformes que oscilaban entre el 33 y el 41% del espacio entre bandejas. Pero Linde AG notó otra observación: se detectó una mayor altura de espuma en la Bandeja 2 en comparación con las otras bandejas circundantes, particularmente la Bandeja 1. La Bandeja 2 parecía contener un nivel de espuma de aproximadamente el 66% del espacio entre bandejas. Una altura de espuma alta o baja aislada detectada en una sola bandeja es con frecuencia el resultado de una anomalía de medición causada por obstrucciones en la línea de exploración, más típicamente una interferencia externa como un anillo de soporte, soporte de tubería, almohadilla de soldadura para una boca de acceso, o boquilla. Sin embargo, los escáneres no notaron la posible interferencia externa cerca de la Bandeja 2. De hecho, Linde AG observó la misma altura de espuma más alta en la Bandeja 2 en un escaneo anterior de resolución de problemas. En esta investigación anterior, la causa fue el bloqueo físico del espacio libre de bajantes de la bandeja 2 debido a la incrustación que causó que el líquido se acumulara en el área activa de la bandeja. Se detectó una altura de espuma normal en la bandeja 1 debido al sellado específico del tubo descendente central. Se adjuntó una caja de sellado al centro de bajada de la bandeja 1 en lugar de una bandeja de sellado de uso común (ver Figura 1). Las bajantes atornilladas a la bandeja de sellado y sumergidas por debajo del nivel del líquido enrutaron el fluido del proceso hacia el sumidero de la columna. A diferencia de una bandeja de sellado, una caja de sellado no tiene espacio libre debajo del tubo de bajada. La acumulación de material incrustante en las salidas del tubo descendente de la bandeja 1 no fue posible ya que todo el material sólido se eliminó por lavado a través de los tubos descendentes. Por lo tanto, la inundación de respaldo descendente comenzaría desde la bandeja 2 o solo desde las bandejas anteriores. Se realizaron más exploraciones gamma en diciembre de 2017 en condiciones de inundación para probar la hipótesis propuesta. Los resultados del escaneo para esta operación se muestran en la Figura 5. Para el escaneo de diciembre de 2017, se repitió la orientación de la línea de escaneo 100 34000 mm 33000 mm 32000 mm 31000 mm 30000 mm 29000 mm 28000 mm 27000 mm 26000 mm 25000 mm 24000 mm 23000 mm 22000 mm 21000 mm 20000 mm 19000 mm 18000 mm Tray 48 Tray 47 Platform Tray 46 Tray 45 Tray 44 Tray 43 Tray 42 Tray 41 Tray 40 Tray 39 Tray 38 Tray 37 Tray 36 Tray 35 Tray 34 Tray 33 Tray 32 Tray 31 Tray 30 Tray 29 Tray 28 Tray 27 Tray 26 Tray 25 Tray 24 Tray 23 Tray 22 Tray 21 1000 190 ± 25 31 ± 4% 34 ± 4% 31 ± 4% 40 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 48 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 40 ± 4% 48 ± 4% Feed Pipe 40 ± 4% 48 ± 4% 31 ± 4% 40 ± 4% 40 ± 4% 40 ± 4% 31 ± 4% 40 ± 4% 31 ± 4% 48 ± 4% 31 ± 4% 17000 mm 16000 mm 15000 mm 14000 mm 13000 mm 12000 mm 11000 mm 10000 mm 9000 mm 8000 mm 7000 mm 6000 mm 5000 mm 4000 mm Feed Pipe Tray 20 Platform Tray 19 Tray 18 Tray 17 Tray 16 Tray 15 Tray 14 Tray 13 Tray 12 Tray 11 Tray 10 Tray 9 Tray 8 Tray 7 Tray 6 Tray 5 Tray 4 Tray 3 Tray 2 Tray 1 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 41 ± 4% 50 ± 4% 41 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 66 ± 4% 33 ± 4% 3000 mm 2000 mm 1000 mm Vapour inlet 0 mm Baseline active area Clear vapour bar Figura 4 Escaneo de referencia de agosto de 2017 de las áreas activas de la bandeja en condiciones normales de funcionamiento utilizada para el escaneo de la línea de base de toda la columna (línea de escaneo azul en la Figura 3) en condiciones de inundación. Los resultados del escaneo se muestran en la Figura 5. La curva de datos de escaneo azul representa los resultados del escaneo de línea de base mientras que la curva de datos de escaneo roja representa los resultados del escaneo de inundación. La línea de exploración roja reveló que la columna se estaba inundando, a partir de la bandeja 2. La bandeja 1 todavía mostraba una altura de espuma normal. Esto demostró de manera concluyente que la inundación se originó en la bandeja 2. Se redujeron las tasas de alimentación para aliviar las inundaciones. Se realizó otro escaneo gamma, pero del área activa este de las bandejas de dos pases, en condiciones normales de operación para confirmar finalmente la integridad mecánica de todas las bandejas. Estos resultados del escaneo se muestran con la curva de datos negra en la Figura 6. El área activa del lado este de las Bandejas 1-20 mostró que las bandejas contenían niveles de espuma adecuados, por lo que el daño de la bandeja no estaba causando que la columna se inundara. Como se observó en el escaneo de línea de base de agosto de 2017 en el área activa occidental de la bandeja 2, también se detectó un aumento en la altura de la espuma en el área activa este de la bandeja 2, aproximadamente el 80% del espacio de la bandeja. Además, se realizaron exploraciones en condiciones normales de funcionamiento a través de los tubos de bajada exteriores en la sección inferior. Estas líneas de exploración se muestran en la Figura 3 como líneas de exploración verde y naranja. Representado en la Figura 6 por las curvas de datos verde y naranja, los escaneos del tubo descendente mostraron que los tubos descendentes laterales de la bandeja 2 estaban llenos de líquido, una prueba más de que la inundación se originó en la bandeja 2. PTQ Q3 2020 101 www.digitalrefining.com q3 tracerco.indd 3 13/06/2020 16:17 100 34000 mm Tray 48 Tray 47 Platform Tray 46 Tray 45 Tray 44 Tray 43 Tray 42 Tray 41 Tray 40 Tray 39 Tray 38 Tray 37 Tray 36 Tray 35 Tray 34 Tray 33 Tray 32 Tray 31 Tray 30 Tray 29 Tray 28 Tray 27 Tray 26 Tray 25 Tray 24 Tray 23 Tray 22 Tray 21 33000 mm 32000 mm 31000 mm 30000 mm 29000 mm 28000 mm 27000 mm 26000 mm 25000 mm 24000 mm 23000 mm 22000 mm 21000 mm 20000 mm 19000 mm 18000 mm 1000 Feed Pipe 190 ± 25 150 ± 25 31 ± 4% 34 ± 4% 31 ± 4% 40 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 48 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 31 ± 4% 40 ± 4% 48 ± 4% 30 ± 4% 32 ± 4% 28 ± 4% 43 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 50 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 72 ± 4% Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding 40 ± 4% 48 ± 4% 31 ± 4% 40 ± 4% 40 ± 4% 40 ± 4% 31 ± 4% 40 ± 4% 31 ± 4% 48 ± 4% 31 ± 4% 17000 mm 16000 mm Flooding Feed Pipe Tray 20 Platform Tray 19 Tray 18 Tray 17 Tray 16 Tray 15 Tray 14 Tray 13 Tray 12 Tray 11 Tray 10 Tray 9 Tray 8 Tray 7 Tray 6 Tray 5 Tray 4 Tray 3 Tray 2 Tray 1 15000 mm 14000 mm 13000 mm 12000 mm 11000 mm 10000 mm 9000 mm 8000 mm 7000 mm 6000 mm 5000 mm 4000 mm 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 41 ± 4% 50 ± 4% 41 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 66 ± 4% 33 ± 4% Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding Flooding 30 ± 4% 3000 mm 2000 mm Vapour inlet 1000 mm 0 mm Baseline active area Clear vapour bar Dec 2017 Active area scan - Flooding Figura 5 Escaneo de diciembre de 2017 de las áreas activas de la bandeja bajo condiciones de operación de inundación. La curva azul es la exploración de la línea de base; La curva roja muestra que la inundación comenzó en la bandeja 2 y se propagó por la columna hasta la bandeja 38. Los tubos descendentes de la bandeja 4 también parecían tener altos niveles de líquido , el lado este fuera de la esquina parece líquido lleno; el lado oeste fuera de bajante parece contener un nivel de líquido del 80%. Las otras bajantes externas en la sección inferior parecían mantener niveles de líquido en un 50-58% de su capacidad. Las observaciones descritas a partir de estos escaneos proporcionaron una fuerte evidencia de taponamiento de las bandejas y conductos descendentes causados por la contaminación por polimerización. Sin embargo, limpiar las bandejas y los tubos de bajada no era una opción viable, ya que esto habría requerido un costoso apagado de toda la unidad de craqueo a vapor. Por lo tanto, la carga en la sección inferior necesitaba ser reducida. 102 PTQ Q3 2020 q3 tracerco.indd 4 Linde AG y los propietarios de la planta decidieron investigar una derivación de líquido alrededor del área problemática. Las observaciones descritas a partir de estos escaneos proporcionaron pruebas sólidas del taponamiento de las bandejas y tubos de bajada. La densidad relativa de la espuma, la altura del líquido en la plataforma de la bandeja, la caída de presión debida al flujo de líquido debajo del tubo de bajada y la caída de presión total de la bandeja contribuyen al respaldo de líquido en el tubo de bajada. Se calcularon 326 mm (13 pulgadas o aproximadamente 53%) para el líquido aireado. Esta fue la carga de líquido descendente observada de las bandejas 6-20, presumiblemente no afectada por el ensuciamiento. Los escaneos gamma mostraron que los bajantes de las bandejas 2 a 4 estaban cerca o ya llenos bajo estas condiciones de carga. En otras palabras, la reserva de líquido aireado en los conductos descendentes se acercaba al espacio entre bandejas de 600 mm (~ 24 pulgadas). Esto significó que una mayor caída de presión en la bandeja contribuyó solo parcialmente a la reserva general de líquido en los bajantes. Por lo tanto, el respaldo de líquido restante se debió principalmente al taponamiento del espacio libre debajo del tubo de bajada. Reducir la carga de líquido reduciría el respaldo del tubo descendente. Esta fue la razón fundamental para la instalación de una línea de derivación de líquidos. Linde AG llevó a cabo una simulación de proceso para demostrar que aún se podían lograr las especificaciones deseadas del producto de fondo y techo, mientras se pasaba una parte del líquido al sumidero. Resolviendo el problema de las inundaciones La columna debe poder trabajar en las condiciones de carga de la planta deseadas después de la instalación de la derivación. Por lo tanto, se simularon dos casos operativos reales diferentes de la columna. El caso uno representó la operación de carga más alta reciente de la columna. El caso dos simuló las condiciones normales de funcionamiento de la columna en el momento de los escaneos gamma de bajante, justo debajo del punto de inundación. Como es típico para una columna de destilación, la simulación del proceso mostró que las cargas más altas de gas y líquido ocurren en la sección inferior, especialmente en las Bandejas 1 a 5. La carga de líquido que no pudo ser procesada por la columna debido a la obstrucción del espacio debajo se determinó que la bajada era de 20,9 m3/h (92 gal / m). Fue necesario superar el cuello de botella de la columna evitando al menos esta cantidad de líquido alrededor de las bandejas afectadas. La Figura 6 muestra que, en condiciones normales de funcionamiento, las bajantes exteriores www.digitalrefining.com 13/06/2020 16:17 100 1000 Feed Pipe 15000 mm Tray 20 Platform 33% Tray 19 14000 mm Tray 18 33% Tray 17 13000 mm Tray 16 50% 12000 mm Tray 15 Tray 14 11000 mm 50% Tray 13 Tray 12 10000 mm 58% Tray 11 9000 mm Tray 10 58% Tray 9 8000 mm Tray 8 28 ± 4% 33 ± 4% 35 ± 4% 33 ± 4% 28 ± 4% 33 ± 4% 35 ± 4% 33 ± 4% 35 ± 4% 33 ± 4% 30 ± 4% 33 ± 4% 28 ± 4% 33 ± 4% 32 ± 4% 33 ± 4% 30 ± 4% 33 ± 4% 32 ± 4% 33 ± 4% 27 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 41 ± 4% 58 ± 4% 41 ± 4% Tray 7 7000 mm Tray 6 58% 6000 mm Tray 5 Tray 4 5000 mm Ful Tray 3 50 ± 4% 50% 33 ± 4% 41 ± 4% 27 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 33 ± 4% 42 ± 4% 33 ± 4% 80 ± 4% 66 ± 4% 26 ± 4% 33 ± 4% 56% 81% Tray 2 4000 mm Ful Tray 1 Ful 3000 mm 2000 mm Vapour inlet 1000 mm 0 mm Baseline active area Dec 2017 East active area Dec 2017 West side downcomer Dec 2017 East side downcomer Clear vapour bar Figura 6 Escaneos de diciembre de 2017 de las áreas activas del este de la bandeja de dos pasadas (curva de datos negra), bajantes exteriores del lado este (curva de datos verde) y bajantes exteriores del lado oeste (curva de datos naranja) en condiciones normales de funcionamiento. Datos originales de escaneo de línea base del área activa occidental de dos pasadas mostrados por una curva azul discontinua de las Bandejas 2 a 4 estaban llenas de líquido o muy cerca. Las bajantes laterales de la Bandeja 6 y las bandejas anteriores estaban operando al 50-58% de respaldo de bajante. Esto significa que era necesario reducir la carga de líquido en las bandejas 1 a 5. Un golpe caliente en el centro de bajantes no era factible debido a la poca accesibilidad y al ancho estrecho de bajantes. Por lo tanto, se instalaron dos líneas de derivación, una en cada tubo descendente lateral de la bandeja 8. Una simulación de proceso adicional demostró que la especificación deseada del producto de fondo y techo aún se puede lograr en una operación de alta carga cuando se deriva 20,9 m3 / h (92 gal / m) de líquido. La simulación del proceso solo predijo un cambio menor de la función del recalentador y del condensador de menos del 1%, debido a que el desbutanizador tiene un margen relativamente grande en el número de bandejas y etapas teóricas. Las bandejas existentes podrían adaptarse al reflujo y a la velocidad del hervidor ligeramente aumentados. Las líneas de derivación tuvieron que instalarse en el fondo de las bajantes laterales para asegurar la desgasificación de la mezcla de dos fases. Sin embargo, debido a la turbulencia en las bajantes, era probable que no hubiera líquido "claro" en la parte inferior de las bajantes laterales. Por lo tanto, el tamaño de las líneas de derivación se realizó para adaptarse a la autoventilación. Se consideró un margen de seguridad adicional durante el diseño de las líneas de derivación en caso de que fuera necesario extraer más líquido del calculado de la columna. Las líneas de derivación debían conectarse por debajo del nivel de líquido de los sumideros de la columna para evitar la derivación de vapor. Era necesario proporcionar una válvula manual en cada línea para controlar la cantidad de líquido extraído de la columna. La ingeniería de detalle, incluida una evaluación de riesgos y la instalación de las líneas de derivación mediante hot tapping, estuvo a cargo del propietario de la planta. El hot tapping es una técnica para hacer una conexión a un recipiente a presión mientras permanece en servicio. Se realizó un escaneo gamma adicional alrededor de la Bandeja 8 en preparación para el hot tap, para determinar la orientación exacta de las barras de empernado del tubo descendente y la elevación precisa del anillo de soporte. Figura 7 Área activa de la bandeja 1 que muestra el polímero tapando las unidades de válvula 104 PTQ Q3 2020 q3 tracerco.indd 5 www.digitalrefining.com 13/06/2020 16:17 En total, se instalaron cuatro hot taps en la carcasa de presión, dos en las bajantes laterales de la bandeja 8 y dos por debajo del nivel normal de líquido en el sumidero de la columna. Las líneas de derivación se pusieron en funcionamiento a mediados de 2018. La tasa de operación de la unidad de craqueo a vapor podría incrementarse a 97% de capacidad de producción de etileno. Se produjeron productos de techo y fondo según las especificaciones mientras el bypass estaba en funcionamiento. El debu-tanizador se abrió en un cambio posterior y se encontró una suciedad severa de polimerización en las áreas activas de la bandeja inferior y en sus conductos descendentes (ver Figura 7). WHAT CAN ENSURE MY PLANT‘S LONG-TERM EFFICIENCY? Conclusión En resumen, el análisis exhaustivo de los datos de campo y el sistema hidráulico de la bandeja junto con el escaneo gamma fueron factores clave para una resolución de problemas rentable y en tiempo. La estrecha colaboración entre el propietario de la planta, los expertos en escaneado de Tracerco y el personal de la empresa de ingeniería hizo que la solución de problemas que se analiza aquí fuera un éxito. References 1 Perry R H, Green D W, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, New York, McGraw-Hill, 2008. 2 Kister H Z, What caused tower malfunctions in the last 50 years, Trans. Inst. Chem. Eng., 2003, Vol. 81, 5-26. 3 Pless L, Simon Xu, Distillation tower flooding – more complex than you think, Chemical Engineering, Jun 2002. 4 Lockett M J, Distillation Tray Fundamentals, Cambridge University Press, Cambridge, 1986. Lowell Pless was the Business Development Manager – Distillation Applications with Tracerco, located in Pasadena, Texas, and is now a consultant for the company. He has been applying radioisotope techniques in process troubleshooting for over 30 years, originally with Tru-Tec Services (acquired by Tracerco in 2006) and started the tower scanning service for Tru-Tec in Western Europe and the Middle East. He holds a BS degree in chemical engineering from the University of Texas at Austin, is a registered Professional Engineer in the State of Texas, participates on the Design and Practices committee for Fractionation Research (FRI), and is a member of the American Institute of Chemical Engineers. EXPERIENCE! The know-how of more than 60 years empowers Böhmer to build Ball Valves that help customers to realize their projects efficiently & successfully for the long term. 1/8 TO 56 INCH OIL, GAS, STEAM, CHEMICALS & SPECIAL APPLICATIONS UP TO 800 BAR André Perschmann is an equipment process design expert with Linde Engineering for eight years. He designs all types of columns and separators for petrochemical, natural gas, hydrogen, and synthesis gas plants. He is also involved in root cause analysis, troubleshooting, and revamp activities. He holds a diploma degree in bioprocess engineering from the Technical University of Braunschweig, Germany. David Bruder is a process and operation expert for petrochemical plants with Linde Engineering, planning, simulating, and optimising all relevant processes within the Linde petrochemical portfolio with a focus on steam cracker separation technology. He is involved in brownfield/revamp projects such as capacity increase, optimisation, life cycle, energy, or troubleshooting existing plants, and in the analysis of process and operation performance/optimisation of running plants. Thomas Walter heads the Equipment Process Design & Computational Mechanics department of Linde Engineering where his group is responsible for the process design of static equipment for petrochemical, natural gas, air separation, and hydrogen/synthesis gas plants. He holds a master’s degree in process engineering from the Technical University, Dresden, Germany. www.boehmer.de www.digitalrefining.com q3 tracerco.indd 6 13/06/2020 16:17